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Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería Industrial Tesis: Propuesta de mejora del proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. para incrementar la productividad. Yessenia Del Pilar Fernandez Arana Katherin Lizbeth Olivos Nicudemos Para optar el Título Profesional de Ingeniera Industrial Asesor: Marcos Guillermo García Paico Chiclayo – Perú 2023 20% INDICE DE SIMILITUD 19% FUENTES DE INTERNET 2% PUBLICACIONES 7% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE 1 8% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 <1% 7 <1% 8 <1% Propuesta de mejora del proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. para incrementar la productividad. INFORME DE ORIGINALIDAD FUENTES PRIMARIAS hdl.handle.net Fuente de Internet tesis.usat.edu.pe Fuente de Internet repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet Submitted to Universidad Señor de Sipan Trabajo del estudiante repositorio.utp.edu.pe Fuente de Internet Submitted to UNIV DE LAS AMERICAS Trabajo del estudiante Submitted to Universidad Tecnologica del Peru Trabajo del estudiante repositorio.uta.edu.ec Fuente de Internet i Dedicatoria Muestro con gratitud este trabajo de investigación dedicándole a mis padres José Víctor Fernandez Macalopu y Norma Arana Contreras, quienes me mostraron el camino de crecimiento profesional y personal, para llegar a esta etapa de culminación de mis estudios y sobre todo tomar buenas decisiones. A mi hija Kaori Caymile Regalado Fernandez, porque me ha permitido sacar esa valentía y esa fuerza para lograr con éxito este proyecto y todo lo que uno se propone se puede realizar con dedicación y esfuerzo. Yessenia Del Pilar Fernandez Arana El presente proyecto de investigación es dedicado para mis progenitores Hector Olivos y Maritza Nicudemos, quienes han creído en mí siempre y me apoyan en cada circunstancia en la que me encuentre, el ejemplo que me brindaron durante la etapa de crecimiento es superación, humildad y sacrificio y eso me ayudo a valorar todo lo que tengo y han forjado el deseo de triunfo en la vida y superación. A mi novio Anderson Arroyo por que en cada uno de los pasos que doy en mi vida, siempre está ahí para mí, su ayuda ha sido fundamental, te agradezco y deseo compartir contigo este y muchos momentos más importantes en nuestras vidas. Katherin Lizbeth Olivos Nicudemos ii Agradecimiento El agradecimiento especial a la Empresa “Cereales Lambayeque” S.R.L, por proporcionarnos los datos que necesitábamos y así facilitarnos el aprendizaje. A mis queridos padres: José Víctor Fernandez Macalopu y Norma Arana Contreras quienes me guiaron y me mostraron su apoyo. A mi querida hija Kaori Caymile Regalado Fernandez, que me inspiro a tener coraje, dedicación y perseverancia en cada momento de mi vida. A mi compañera de Katherin Olivos Nicudemos, por mostrar responsabilidad, dedicación y empeño, para culminar este proyecto con éxito. A mi asesor de tesis, Marcos García Paico, que, con su apoyo, sus consejos nos permitieron lograr ser mejores profesionales. Yessenia Del Pilar Fernandez Arana Primeramente, doy gracias a Dios por ayudarme a culminar mi etapa universitaria, a la Empresa Cereales Lambayeque S.R.L. por el apoyo que nos brindó facilitando el acceso a sus instalaciones para concluir nuestro trabajo de investigación. A mis abuelitas Juana Peña y Juana Gutiérrez, que con sus consejos, apoyo y comprensión me animan a seguir mis metas. A mi compañera Yessenia Fernández, quien demostró responsabilidad y me brindo su apoyo para concluir nuestro trabajo de investigación junto con nuestro asesor de tesis el Ingeniero Marcos García, quien con sus consejos nos ayudó a poder culminar este proyecto. Katherin Lizbeth Olivos Nicudemos iii Resumen En esta investigación se estudió el proceso del pilado de arroz del molino “Cereales Lambayeque” S.R.L., con la finalidad de proponer y poner en practica mejoras en el proceso de del arroz, con el objetivo de aumentar su productividad. La metodología utilizada para establecer la situación en la que se encuentra la empresa fue implementar herramientas de estudio de trabajo o métodos de mejora continua, con lo que se obtuvo que en el año 2021 existió un total de 240 fallas y el tiempo perdido es de 691.7 horas máquina utilizadas en el procedimiento de pilado. Por ello se evaluó el procedimiento iniciando en la recepción de la materia prima, hasta el almacenaje de los sacos de arroz a través del cursograma analítico donde todas estas actividades se realizan en un tiempo 428 min y con el diagrama de análisis de proceso se identificó las actividades productivas e improductivas donde se obtuvo como resultado un 92% de actividades productivas y el 8 % de actividades improductivas. Con los resultados obtenidos se propuso capacitaciones al personal, ya que una de las razones por lo que se viene presentando fallas en las maquinarias se deben al mal manejo que se viene realizando desde el personal administrativo hasta el operativo, esto tiene un costo anual de S/. 9300. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a las maquinarias utilizada en este proceso en un período no mayor a un mes, con el objetivo de disminuir el tiempo muerto por producto de las fallas en las maquinarias, para el cual se estimó un costo de mantenimiento preventivo anual es de S/. 43,200 lo que permitirá mayor eficiencia en la empresa. Palabras clave: Productividad, Pilado de arroz, eficiencia, mantenimiento preventivo. iv ÍNDICE DEDICATORIA ....................................................................................................... I AGRADECIMIENTO .............................................................................................. II RESUMEN ............................................................................................................ III INTRODUCCIÓN .................................................................................................. IX CAPITULO I ........................................................................................................... 1 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 1 1.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS .................................................................. 2 1.2.1. Objetivo general. .................................................................................... 2 1.2.2. Objetivos específicos. ............................................................................ 2 1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 3 CAPITULO II .......................................................................................................... 4 2.1. ESTADO DEL ARTE .......................................................................................... 4 2.2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 7 2.2.1. Proceso productivo. ............................................................................ 7 2.2.2. Características del Proceso Productivo. ............................................. 7 2.2.3. Productividad. ..................................................................................... 8 CAPÍTULO III ....................................................................................................... 12 3.1. METODOLOGÍA.............................................................................................. 12 3.1.1. Tipo de investigación. .......................................................................... 12 3.1.2. Diseño de investigación. ......................................................................12 3.1.3. Operacionalización de variables .......................................................... 12 3.1.4. Población y muestra. ........................................................................... 14 CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 15 4.1. RESULTADOS................................................................................................ 15 4.1.1. Análisis del entorno. ............................................................................. 15 4.1.2. Descripción de la empresa. ................................................................. 16 4.1.3. Ubicación. ............................................................................................ 17 v 4.1.4. Descripción del sistema de producción. ............................................... 17 4.1.5. Materiales e insumos. .......................................................................... 25 4.1.6. Mano de obra. ...................................................................................... 27 4.1.7. Maquinaria y equipos. .......................................................................... 27 4.2. DIAGNÓSTICO DE CONTINUIDAD DE FALLAS Y TIEMPOS PARALIZADOS DE LAS MÁQUINAS ........................................................................................................... 36 4.2.1. Proceso de producción. ....................................................................... 38 4.2.2. Sistema de producción. ....................................................................... 41 4.2.3. Análisis del proceso de producción. ..................................................... 41 4.2.4. Estudio de tiempos. ............................................................................. 42 4.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y SUS CAUSAS. 59 4.3.1. Diagrama Ishikawa. ............................................................................. 59 4.4. PROBLEMAS, CAUSAS Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 61 4.4.1. Problema I: POCA EFICIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DEL ARROZ PILADO. ........................................................................................... 61 4.4.2. Problema II: DEFICIENCIA EN LAS MAQUINARIAS. ......................... 61 4.4.3. Desarrollo de propuesta de mejoras en el sistema de producción....... 62 4.4.4. Propuesta de implementación de capacitaciones. ............................... 65 4.4.5. Viabilidad económica y financiera ........................................................ 70 4.4.6. Indicadores de Producción, Productividad y eficiencia ..................... 74 4.4.7. Cuadro comparativo de rendimiento antes y después de la mejora. 77 4.4.8. Beneficios obtenidos antes y después de la mejora. ........................ 78 CONCLUSIONES ................................................................................................ 79 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 80 ANEXO................................................................................................................. 81 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 86 vi ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Instalaciones de la Empresa cereales Lambayeque S.R.L ................................16 Figura 2 Ubicación del Molino cereales Lambayeque S.R.L. ...........................................17 Figura 3 Recepción y pesado de arroz al molino .............................................................21 Figura 4 Proceso de secado industrial en tolvas .............................................................21 Figura 5 Pimera y segunda prelimpia en el proceso de arroz pilado................................22 Figura 6 Proceso de maquinaria descascaradora. ..........................................................22 Figura 7 Proceso de pulidoras de arroz pilado. ...............................................................23 Figura 9 Proceso de clasificación de arroz pilado............................................................23 Figura 10 Selección de arroz pilado. ...............................................................................24 Figura 11 Envasado del pilado de arroz. .........................................................................24 Figura 11 Materia prima del proceso depilado de arroz. ..................................................25 Figura 13 Continuidad por pérdida económica en el 2022 ...............................................37 Figura 17 Diagrama de análisis del proceso de pilado de arroz. .....................................51 Figura 18 Balance de materia prima del procedimiento de arroz .....................................54 Figura 20 Cronograma de capacitaciones. ......................................................................67 Figura 15 Diagrama de bloques del proceso de pilado de arroz.......................................47 Figura 16 Diagrama de operaciones del proceso de pilado de arroz................................49 Figura 19 Maquinaria del proceso de pilado que agrega valor..........................................59 vii ÍNDICE DE TABLAS Tabla 2 Arroz cascará por regiones 2015-2020 (toneladas) ............................................15 Tabla 3 Ficha técnica del arroz y sus características generales ......................................18 Tabla 4 Variables de calidad en la elaboración de envases de arroz ...............................19 Tabla 5 Subproductos en cereales lambayeque s.r.l. ......................................................20 Tabla 6 Materia prima en cereales lambayeque s.r.l. .......................................................26 Tabla 7 Cantidad de trabajadores en cereales lambayeque s.r.l ......................................27 Tabla 8 Descripción de la actividad prelimpia ..................................................................28 Tabla 9 Descripción de la, maquinaría, en la actividad, descascarado ............................29 Tabla 10 Descripción de la maquinaría en la etapa mesa paddy .....................................30 Tabla 11 Descripción de la maquinaría en la etapa pulidores ..........................................31 Tabla 12 Descripción de la maquinaría en la etapa pulidora de agua ..............................32 Tabla 13 Descripción de la maquinaría en la etapa zaranda ...........................................33 Tabla 14 Descripción de la maquinaría en la etapa clasificador.......................................34 Tabla 15 Descripción de la maquinaría en la etapa selectora ..........................................35 Tabla 16 Continuidad de fallas y tiempo de paralizados de las máquinas .......................36 Tabla 17 Pérdida económica por fallas de equipos..........................................................37 Tabla 18 Ingreso de materia prima ..................................................................................38 Tabla 19 Secado de materia prima ..................................................................................38 Tabla 20 Almacenaje .......................................................................................................38 Tabla 21 Proceso de pre-limpia .......................................................................................39 Tabla 22 Proceso de descascarado ................................................................................39 Tabla 23 Proceso de separación .....................................................................................39 Tabla 24 Proceso de pulido .............................................................................................40 Tabla 1 Operacionalización de variables .........................................................................13viii Tabla 25 Proceso de pulido .............................................................................................40 Tabla 26 Selección de materia prima...............................................................................40 Tabla 27 Ensacado de materia prima ..............................................................................41 Tabla 28 Almacenamiento materia prima ........................................................................41 Tabla 29 Número recomendado de ciclos de observación...............................................42 Tabla 30 Muestra de ciclos observados ...........................................................................45 Tabla 31 Resumen general del diagrama de operaciones ...............................................50 Tabla 32 Resumen general del diagrama de análisis del proceso ...................................53 Tabla 33 Resumen general del balance de materia .........................................................55 Tabla 34 Rendimiento en toneladas en el año 2021 ........................................................56 Tabla 35 Maquinaria del proceso de pilado que agrega valor ..........................................58 Tabla 36 Pérdidas según el criterio de proceso ...............................................................60 Tabla 37 Identificación de problemas, causa y propuestas de solución ...........................60 Tabla 38 Mantenimiento preventivo de las maquinarías involucradas en el procedimiento del arroz ...........................................................................................................................64 Tabla 39 Costo de mantenimiento preventivo de las maquinarías ...................................65 Tabla 40 Presupuesto de las capacitaciones ...................................................................69 Tabla 41 Gasto del personal de mantenimiento preventivo .............................................70 Tabla 42 Gastos de seguro .............................................................................................70 Tabla 43 Costos por compra de equipos de herramientas ...............................................70 Tabla 44 Gastos varios ....................................................................................................71 Tabla 45 Cálculo del tmar ................................................................................................71 Tabla 46 Flujo de caja .....................................................................................................72 Tabla 47 Cálculo del van, tir, b/c y pri ..............................................................................74 77 Tabla 48 Cuadro comparativo de los indicadores de producción, productividad y eficiencia antes y después de la mejora .......................................................................................... 77 Tabla 49 Cuadro comparativo de indicadores por fallas de maquinaria .......................... Tabla 50 Rendimiento de maquinarias durante y después de la mejora…….…………….78 Tabla 51 Detalle de rendimiento de las maquinarias en el año 2022….….……….………...79 ix Introducción En la actualidad el tercer cereal con superior producción mundial es el arroz, en el Perú se estima un promedio por habitante de 70 kg en un período de un año. (Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riesgo, 2021). Por esta razón, es fundamental que el arroz pase por un proceso adecuado tanto de cultivación y pilado que complete los patrones de calidad. La empresa Molino Cereales Lambayeque es una entidad del rubro de producción y comercialización de arroz y tiene como fin llegar a ser reconocidos por brindar un productor de calidad. En el periodo 2021 se detectaron un total de 240 fallas constantes, correspondientes a 691,7 horas de indisponibilidad. De estos, el 43,37% fueron fallas de pelado y el 24,65% fueron pulidores. En consecuencia, estos errores generan pérdidas económicas al año S/. 411 147.16. Por ende, se formuló la siguiente interrogante ¿Una propuesta de mejora en el proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. permitirá incrementar la productividad? Se desarrolló una propuesta de mejora del proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. para incrementar la productividad. Por ello, se evaluó el estado actual del proceso de pilado, donde se encontró que no todos los operarios se encuentran capacitados para el uso y manejo de las maquinarías y esto genera que las maquinarías fallen constantemente. Se identificó y desarrolló herramientas que permitan incrementar el rendimiento en el proceso de pilado de arroz con la del diagrama de análisis se identificó que se tiene 8% de actividades improductivas y al realizar un estudio de materia del procedimiento de arroz se determinó que la actividad de descascarado genera disminución del componente principal con un 15.24 % donde se determinaron las fallas constantes de las maquinarías en el procedimiento. En consecuente, en el capítulo I se realizó el planteamiento del problema se determinaron los objetivos generales y específicos, la justificación y alcance y limitaciones para poder iniciar el trabajo de investigación. Por consiguiente, en el capítulo II se desarrollará el estado de arte, marco teórico con la finalidad de conocer los conceptos básicos y otras fuentes de investigaciones similares. En el capítulo III se determinó la metodología, tipo y diseño para poder estudiar la variable. El capítulo IV muestra los resultados obtenidos durante la investigación la propuesta de mejora y conclusiones. Se realizo está investigación con la finalidad de que la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. pueda aumentar su producción, aumentar sus ingresos y seguir creciendo como empresa. 1 CAPITULO I 1.1. Planteamiento del problema El arroz es un cereal que es considerado de mayor consumo a nivel internacional. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 2022), indica que “La producción internacional de arroz del año 2021 fue de 508.84 millones y para este año se estima 513.02 millones de toneladas lo que podrían significar un incremento de 4.18 millones de toneladas de arroz producido alrededor del mundo” (p.1). La producción de arroz viene ascendiendo para este año debido a que se tiene mayor demanda. Perú es considerado un país importante en la generación de arroz con una producción periódica de 12 millones de toneladas, una de las más elevadas de América Latina en términos de consumo per cápita anual. la población supera los 54 kg. Aunque el arroz se cosecha en 19 regiones del país, la producción local no puede abastecer a la población total que necesita, lo que hace que el mercado peruano sea cada vez más atrayente para los países exportadores de este grano. (Muñoz, 2019) Según el MINAGRI (2018), la producción en las regiones del Perú sigue destacándose por su promedio nacional (7,9 t/ha). Lambayeque produce actualmente 9,2 t/ha (18,61% más que el año pasado), mientras que la producción aumentó un 34,26% entre 2014 y 2015. Esto ayuda a que cada año más empresas dedicadas al rubro molinero tenga mayor producción En cuanto al pilado de arroz cáscara, se da inicio con la llegada del arroz, que luego produce arroz integral o descascarado, que luego se pule para producir arroz pilado. Además, Según la Asociación Peruana de Productores de Arroz (2017), nos muestra que la eficiencia promedio nacional del proceso de pilado es de 69%, y la más alta registrada es de 75%. La empresa Cereales Lambayeque S.R.L. se dedica al rubro de producción, distribución y comercialización de arroz con la finalidad de ser reconocidos por los comerciantes como un productor de calidad. Actualmente la eficiencia de molienda de arroz de la empresa es de 31% menor a la tasa nacional, asimismo,se registraron un total de 240 errores, correspondientes a 691,7 horas de indisponibilidad. De estos, el 43,37% fueron fallas de pelado y el 24,65% fueron pulidores. En consecuencia, estos errores generan pérdidas económicas al año de S/. 411 147.16. 2 Por ello, se tuvo la obligación de mejorar sus sistemas productivos, que es el principal objetivo aumentar la producción y para lograrlo, es necesario mejorar el proceso. Además, esta ineficiencia en el proceso de descascarillado está relacionada con varios problemas y errores en el proceso, entre los que se pueden destacar los posibles problemas: disminución del rendimiento del producto principal (pila de arroz), aumento de subproductos (arroz, ñelen, polvillo), falla mecánica. Por esta razón, se adquieren pérdidas que perjudican a los indicadores de producción y se manifiestan como desperdicios industriales, generando excesos e inconsistencias en la eficiencia de los procesos productivos. Frente a lo antes mencionado, se determinó la existencia de fallas producidas por la desinformación de los operarios en el uso de cada maquinaría y la falta de mantenimiento preventivo que tienen las máquinas, ya que solo se revisan cuando están fallando o no funcionan y genera que la productividad durante el día disminuya. Por ello se formuló la siguiente pregunta de investigación ¿Una propuesta de mejora en el proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. permitirá incrementar la productividad? 1.2. Objetivo general y específicos 1.2.1. Objetivo general. Desarrollar una propuesta de mejora del proceso de pilado de arroz de la empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. para incrementar la productividad. 1.2.2. Objetivos específicos. - Evaluar el estado actual del proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. - Identificar y desarrollar herramientas que permitan aumentar la productividad en el proceso de pilado de arroz de la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. - Realizar un estudio de análisis de costo- beneficio de la propuesta. 3 1.3. Justificación Mediante la actual investigación desde la perspectiva metodología es fundamental ya que, la Empresa Molino Cereales Lambayeque S.R.L. viene presentando dificultadas en el proceso de pilado de arroz debido a que, en el año 2022 se implementó el secado de arroz de manera industrial comprando nuevas maquinarías y esto dificulto el trabajo de los operarios, ya que al no tener una capacitación previa al uso de las maquinarías generan mal uso de estas. La importancia de esta investigación es determinar que herramientas de estudio de trabajo ayudará a aumentar la productividad en el molino ya que, se incursiona en el uso de la productividad mediante métodos de mejora continua como diagrama de flujo, DOP, DAP, etc., el cual serán indicadores para identificar causas de tiempos muertos y proponer mejoras. Con ello también se implementará mantenimiento preventivo a las maquinas con el final de eludir paradas innecesarias por maquinas en mal estado y para mejorar el uso de los nuevos equipos se realizarán capacitaciones al personal. Por otro lado, el estudio propuesto tiene como finalidad o se justifica de manera teórica, ya que optimiza las actividades en las áreas de mantenimiento y producción, aplicando la teoría y los conceptos básicos de la producción económica, mejorando los procesos y brindando a los empleados la oportunidad de desempeñar de manera efectiva y continua sus funciones y realizar las actividades diarias. reflejado en la utilidad de la empresa. Para la investigación y desarrollo se utilizará como referencia la teoría de Madariaga la cual se especifica en la investigación de Moncada y Quiroz (2021). Desde una perspectiva académica, se justifica de manera practica ya que, el objetivo es encontrar soluciones que enfrenten problemas como los altos costos operativos que se pueden presentar en el área de investigación, que luego se verán reflejados en la utilidad de la empresa, por lo que se intentará mejorar actividades de mantenimiento y producción para que los socios puedan desarrollar sus actividades sin problemas y sin costes adicionales que puedan perjudicar la rentabilidad de la empresa. Desde la preceptiva social, la presente investigación logrará proporcionar herramientas de mejora y datos que permita a los emprendedores y empresarios peruanos de estos sectores a usar herramientas Lean o de mejora continua para aumentar la productividad de sus empresas y con ello la economía de tales regiones. 4 CAPITULO II 2.1. Estado del arte Para realizar la investigación se estableció el requerimiento de la evaluación de distintos estudios que van desde el alcance internacional hasta el local. Entre las revisiones de literatura actual e internacional se tiene: Zamora (2021), en estudio de investigación tuvo por objetivo general proponer una mejora con base en herramientas de estudio de trabajo y aumentar la productividad del proceso de pilado de arroz, se ejecutó una investigación del estado real en la que se encuentra la empresa, mediante la aplicación de herramientas de ayuda como el diagrama de operaciones, matriz FODA, diagrama de flujo y de recorrido, para así determinar la razón o las razones por la que la empresa se encuentra con baja productividad se utilizó Pareto e Ishikawa. Se obtuvo como resultados de la evaluación económica de la propuesta un VAN de $13.111,66, un TIR de 51,68%, y relación costo- beneficio de $2,38 así como un período de recuperación de 1,73 años, indicando que estos valores demuestran la viabilidad de la propuesta., se concluye que esta investigación tiene un aporte significativo con referente a la incorporación de estas nuevas medidas y no solo ayudará con el aumento de la productividad sino también en el aumento económico, las necesidades de los compradores y la implementación de nuevas maquinarías. López et al. (2021), en su investigación tuvo como objetivo proporcionar herramientas de desarrollo para incrementar la productividad y a la vez verificar la cualidad de los productos en el molino Arrocera Agropecuaria Valdivia S.A., se realizó un estudio de tiempos para cada actividad que realizan los operarios en el área de producción, calculando el tiempo de cada proceso, se aplicó como herramientas de recolección de datos la entrevistas y la observación directa con la finalidad de tener datos precisos, además, con el apoyo del Software Arena se simulan los procesos con la base de datos y así poder identificar los problemas presentados en el proceso productivo. Se concluyo, que esta investigación es de gran importancia, ya que con la tecnología podemos simular procesos antes de implementarlos en la empresa y ayuda a determinar si en alguna área el tiempo y la producción no es la correcta. Por consiguiente, se tiene investigaciones de nivel nacional, las cuales son: Ramírez (2021), elaboró una investigación donde se tuvo como objetivo identificar cómo influye la tecnología en los molinos en el área de calidad y producción en la localidad de Tembladera, donde se decidió aplicar como metodología tipo Analítica – 5 Sintética, asimismo, se aplicó este análisis a dos molinos de la misma localidad, donde se obtuvo como resultado los elementos que requiere un molino y el proceso del pilado de arroz, determinando que las maquinarias y el método que utilizan para la elaboración del arroz es rentable, además, se logró determinar que las maquinarías que tiene los molinos son semi industriales y las que son industriales son de marcas chinas es por ello que no tienen la capacidad de producción, ya que cubren hasta el 22.9% del rendimiento de arroz en cáscara de la localidad. Por último, se concluye que esta investigación aporta un método que ayuda a establecer cuánta influencia tienela tecnología en la mejora de calidad y producción en los molinos. Chumbile (2021), en el presente estudio menciona la importancia de mejorar la productividad mediante Lean Manufacturing, por ello se tuvo como objetivo principal determinar la eficiencia y eficacia que la empresa mobiliaria requiere, asimismo, como metodología de la investigación es aplicada porque se ayudará al resultado de los problemas de producción, definiendo un diseño del tipo no experimental debido que, no habrá manipulación deliberada de variables por lo que se mantendrá todo de manera natural para después analizarlos. Además, se obtuvo como resultado que la utilización de los métodos de Lean manufacturing permiten el desarrollo y disponibilidad de los procesos estudiados, logrando una reducción del 68.3% del inventario en proceso y la eliminación del tiempo de espera que permite la productividad. Por tanto, se concluye que la implementación de la mejora de procesos en la empresa debe analizar los procesos productivos en su conjunto a partir de los críticos, fomentando la implicación de todos los empleados que permitan la adecuación, corrección y mejora de la propuesta. En los antecedentes locales se consideró a: Cuzquen (2019), realizo un estudio del proceso de gestión para incrementar la productividad, donde tuvo por objetivo implementar estrategias que permitan incrementar en la productividad mediante herramientas. Se aplicó como metodología de tipo aplicativa y enfoque cuantitativo, además, se utilizó tres tipos de técnicas para recolectar datos como es la entrevista, encuesta y guía de observación. Se obtuvo como resultado que está investigación mostró diversos elementos que afectan las averías de las máquinas y la humedad del propio arroz, por lo que se requirió del análisis de causa y efecto para determinar los problemas de la empresa. Por ello, es recomendable monitorear constantemente los indicadores y los costos de producción, 6 disponibilidad y compra de máquinas y equipos, agregando una correcta capacitación a los trabajadores. Aguilar (2019), señala que la empresa Molino Castillo S.A.C., tiene problemas en el área de producción, dichos contratiempos son producto de la escasez de estandarización y documentación de sus procesos, además de la necesidad de estaciones de trabajo balanceado, gran desperdicio de materiales, trabajo desorganizado y la poca cultura de orden y limpieza, es por ello, que se tuvo como objetivo analizar la situación de producción para determinar el nivel de productividad teniendo en cuenta al trabajador. Se aplicó metodología de tipo descriptivo, porque menciona el problema que atraviesa, además una investigación experimental- cuantitativa, porque existen variables de estudio que se deben utilizar sin ser variadas o modificadas. Por otro lado, se obtuvo como resultado el indicador de factibilidad de la utilidad, partiendo como base un Beneficio-Costo de un valor de S/. 1.83, por lo que se concluye que la presente investigación es viable. Por lo tanto, se recomienda que los altos directivos se capaciten en el uso de las técnicas 5S y que apliquen todas las ventajas que se relacionan a la técnica en mención, estableciendo con mayor importancia todas las medidas necesarias para su implementación con el fin de lograr una alta productividad y eficiencia. Llontop y Abad (2018), en su investigación tuvo como propósito proponer el mejoramiento de la productividad, que permite realizar un diagnóstico actual de la empresa determinando los problemas ocasionados en cada proceso, utilizando herramientas de mejora. Se aplicó un método de enfoque cuantitativo en la cual mide producción diaria de la empresa, con tipo de investigación descriptiva, basado en un diseño de campo no experimental, generando comunicación entre los objetivos y la disposición actual de la organización. En conclusión, esta investigación realizó herramientas de Lean Manufacturing, donde se observó un desaprovechamiento en las oportunidades presentes en el mercado, así como también una deficiencia en la línea de producción, es por ello por lo que la productividad de la empresa es baja, además, llega a la meta de los ingresos proyectados. Por lo tanto, se sugiere; previa entrevista con el gerente, la aplicación de estrategias de mejoramiento que hagan efectivas el procedimiento de arroz y con ello hacer un análisis constante en la línea de producción con el fin de prevenir fallos mejorando así los resultados económicos. 7 2.2. Marco teórico 2.2.1. Proceso productivo. Concepto: Sánchez et (2019) indican que el proceso de producción se refiere o conceptualiza al uso de recursos que consiente la transformación de las materias primas en un resultado deseado o producto terminado. Es por ello, que toda empresa busca una mayor productividad generando rendimiento y eficiencia en el rubro. El proceso de producción tiene una cadena de pasos que permite convertir materia prima en un producto, un ejemplo, un tronco en madera contrachapada, mostrando un diagrama de la producción del proceso después de cada paso. (Gutierrez et al., 2019) Por otro lado, una actividad productiva puede ser una actividad inmediata (un servicio utilizado para crear un producto final) o una actividad intermedia (un servicio utilizado para crear una actividad de proceso). Además, los principales productos se pueden enumerar como: productos finales ofrecidos en el mercado interactivo de la organización; productos intermedios que se utilizan como elementos en otras actividades que integran el mismo proceso productivo (Malpartida, 2021) 2.2.2. Características del Proceso Productivo. Según Malpartida (2021) indica que se tiene las siguientes características para el proceso productivo: Mejores materias primas, métodos de aplicación y procesamiento. Diseño y tecnología son la síntesis más importante en el proceso de fabricación. Los montos deben ser considerados estrategias y métodos de trabajo que cambiarán según el tema. Si se cambia el artículo, se requiere un análisis más preciso porque los requisitos y el tiempo de producción afecta directamente el proceso de producción. Desde el inicio hasta el lanzamiento público. 8 Considerar las características más atractivas del mercado para fabricar Se puede ajustar según sea necesario. 2.2.2.1. Etapas de Proceso Productivo. Según EAE - Business School (2022) Todo el proceso se divide en tres etapas. Fase de recopilación/análisis. En esta etapa, El motivo inicial de la empresa es alcanzar una gran cantidad de elementos básicos a un precio más bajo. Los costos de transporte y almacenamiento también deben tenerse en cuenta al calcular. En esta etapa, la materia prima se divide en partes pequeñas. Tendrás que hacerlo bien. (EAE - Business School, 2022). Etapa de producción/síntesis. En esta etapa, los elementos básicos recolectadas por adelantado se ensamblarán en los productos reales producidos por la empresa, y se debe prestar atención a los requerimientos de calidad y al control de cumplimiento; y para que se desarrolle según lo planeado y evite errores, es necesario hacer observaciones ambientales para predecir cambios. Y crea un plan de acción para aprender a actuar siempre y seguir trabajando para apoyar tus objetivos. (EAE - Business School, 2022) 2.2.3. Productividad. Es la relación que indica la conversión de los factores productivos o insumos en productos finales. Existen dos enfoques para medir la productividad. (Morales Sandoval & Masis Arce, 2014) Enfoque económico, es decir desde el valor agregado que se origina por la demanda de los productos restando la compra a terceros (Compra de insumos, mano de obra) más cambio de inventario (Inventario final – Inventario inicial) Por otro lado, Ramos y Tantalean (2018), menciona que el índice de productividadexpresa el uso beneficioso de cada estándar e importancia de las circunstancias de producción durante un determinado de duración: Para calcular la productividad, considere la siguiente fórmula. 9 2.2.4. Tipos de productividad: Según Davis y Newstrom (1993), consideran a continuación los siguientes tipos de productividad: 2.2.4.1. Productividad Parcial: Este tipo de productividad guarda relación entre producción y un tipo de suministro individual. Por ejemplo, se caracteriza entre la productividad de mano de obra, productividad de materia prima o por suministro y productividad por maquinaria. 2.2.4.2. Productividad de factor global: La productividad total de los factores es la conexión entre la producción neta y la suma de los factores asociados de mano de obra y capital. la salida neta es la producción bruta menos compras de productos y servicios intermedios. 2.2.5. Medición de la productividad: De acuerdo a Tierra y Cobos (2019), mencionan que en cuestión a medida de productividad se determina dicho cálculo de acuerdo a las fórmulas a continuación: 2.2.5.1. Productividad mono factorial: Se indica que la productividad mono factorial, es un cálculo que tiene en cuenta un solo parámetro, en este caso, el peso del producto fabricado en relación con el peso de la materia prima para generar el producto final. (Tierra & Cobos, 2019) 2.2.5.2. Productividad multifactorial: 10 Se menciona que la productividad multifactorial, es aquella que tiene en cuenta todo el valor de producción de un producto, incluida la mano de obra, los salarios, las materias primas y otros, teniendo en cuenta los costos unitarios de venta por unidad. (Tierra & Cobos, 2019) 2.2.6. Medida de los indicadores Según Ramos y Tantalean (2018), indican la medida de indicadores de la siguiente forma: 2.2.6.1. Mano de Obra: En esta fase se calcula desde el punto de vista económico (Soles). 2.2.6.2. Mano de Obra: En este aspecto se expresa de acuerdo a la cantidad de operarios 2.2.6.3. Mano de Obra: En este punto de vista se refleja o corresponde a la cantidad de horas empleadas por el personal, mano de obra. 2.2.6.4. Materiales empleados: En este aspecto se describe o define la producción obtenida entre el costo de los materiales o materia prima empleada. 2.2.7. Dimensiones de la Productividad 11 Según Jaimes et al. (2018), indica que la productividad la conforma 2 dimensiones mencionadas a continuación: Dimensión Humana En esta dimensión se detalla todo recurso humano, trabajador el cual se trabajará para aumentar el indicador de productividad dentro de una organización. Dimensión del proceso Productivo Se denomina gestión por procesos porque se ocupa de: métodos de trabajo, ambiente y gestión; el segundo factor se denomina Poder/Control porque consta de las siguientes variables: Mano de obra; Máquinas y medidas. 12 CAPÍTULO III 3.1. Metodología 3.1.1. Tipo de investigación. El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se fundamentará con la compilación y análisis de datos numéricos haciéndolo cuantitativo. Teniendo como tipo descriptivo, debido a que se diagnosticó la realidad actual de la empresa, según las actividades que realizan. 3.1.2. Diseño de investigación. El diseño es no experimental, dado a que no se emplean ni se emiten acciones correctivas de ninguna de las variables de estudio, aplicándose instrumentos de medición y compilación de datos, de las categorías primarias y secundarios. Cabe mencionar que será en ambientes naturales o inalterados para identificar y ayudar a analizar todos los conjuntos de factores que afectan la productividad de forma directa. 3.1.3. Operacionalización de variables 13 Tabla 1 .Operacionalización.de. variables. VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES Escala Técnica e Instrumento PROCESO DE PILADO Producción Tiempo base Proporción/ Cuantitativa Ficha Técnica / Observación Producción diaria Proporción/ Cuantitativa producción por tonelada Proporción/ Cuantitativa Productividad Productividad de materia prima Proporción/ Cuantitativa Productividad de mano de obra Proporción/ Cuantitativa productividad de maquinaria Proporción/ Cuantitativa Eficiencia Eficiencia Física Proporción/ Cuantitativa PRODUCTIVIDAD Mantenimiento Mejora de maquinarias Nominal /cualitativa Entrevista/ Cuestionario Control interno Nominal /cualitativa Capacitaciones disponibilidad de operarios Proporción/ Cuantitativa Fuente: Elaboración Propia. 14 3.1.4. Población y muestra. 3.1.4.1. Población. Se sabe que la población es considerada como un todo o agrupación de lo que se desea obtener información. La población en esta investigación está dada por la maquinaria que participan en el proceso de pilado, la cual está conformada por 7 máquinas (Pre limpia, Descascaradora, Mesa Paddy, Pulidores, Zaranda, Clasificadora, Selectora). 3.1.4.2. Muestra. En este caso se emplea el muestreo no probabilístico, debido a que la población es menor a 50. Por lo tanto, se toma la misma cantidad de la población. En este caso las 7 maquinarias que participan en el proceso. n= 7 15 CAPÍTULO IV 4.1. Resultados 4.1.1. Análisis del entorno. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riesgo (MINAGRI, 2020) la producción de qué arroz viene incrementando en la costa, ya que Lambayeque, La Libertad y Ancash tienen un aumento de 30%, 17% y 11% respectivamente, se detalla en la Tabla 2. El procedimiento de arroz cascará en la región Lambayeque es mayor a comparación que las otras regiones de la costa norte. Tabla 2 Arroz cascará por regiones 2015-2020 (toneladas) Regiones 2015 2016 2017 COSTA NORTE 1467741 1513292 1174396 Tumbes 129016 124497 123537 Piura 503241 589687 378864 513515 397493 420734 Lambayeque 441418 399038 400575 La libertad 344536 334920 206995 Ancash 49530 65150 64425 COSTA SUR 263434 250051 281393 Arequipa 263434 250051 281393 SELVA ALTA 1275960 1273091 1409976 Cajamarca 200309 195641 186759 Amazonas 351620 307947 327568 San Martín 676150 710287 822885 Huánuco 34554 48301 63157 Pasco 4783 3641 3169 Junín 4575 3959 4255 Ayacucho 345 201 173 Cusco 3161 2598 1827 Puno 463 516 183 SELVA BAJA 117002 129075 173001 Loreto 85071 96716 101205 Ucayali 26879 26934 66198 Madre de Dios 5052 5425 5598 TOTAL 3124137 3165509 3038766 3557901 3190970 3436638 Nota. Datos obtenidos de MIDAGRI (2020). 59595 89454 65154 6924 6649 7493 174326 200061 177712 107807 103958 105065 2399 1847 2148 209 208 154 2207 2176 1906 120 91 56 62232 45827 40453 2215 1825 1566 454266 468946 471254 797767 764954 867364 1511684 1468720 1555086 190269 182846 170185 276595 278894 284336 276595 278894 284336 387546 328797 384270 83120 65996 73185 129194 122489 113030 481921 328520 428285 2018 2019 2020 1595296 1243295 1419504 16 4.1.2. Descripción de la empresa. El molino Cereales Lambayeque S.R.L. identificado con RUC 20480558694, es una compañía aplicada en el sector de cultivo y la comercialización de arroz. Sus principales clientes son agricultores del norte del país. Actualmente cuentan con área de ventas, contabilidad, logística, calidad y producción y tiene un total de 30 trabajadores. RUC: 20480558694 RAZÓN SOCIAL: CEREALES LAMBAYEQUE S.R.L. TIPO DE EMPRESA: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. CONDICIÓN: Activo. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: 01 de febrero del 2009 DOMISILIO FISCAL: Mz. Q Lote. 7 URB. La parada, CHICLAYO, LAMBAYEQUE GERENTE GENERAL: Latorre Tapia Jaime Figura 1 Instalaciones de la empresa Cereales Lambayeque S.R.L Nota. La figura muestra las instalaciones de la empresa Cereales Lambayeque S.R.L. Fuente: Cereales LambayequeS.R.L. (2022). 17 4.1.3. Ubicación. El molino se encuentra ubicado en La parada Mz Q, Lote 7 (Pasando la Fábrica de Hielo), en la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, El acceso es fácil, ya que se encuentra en una de las carreteras principales. Figura 2 Ubicación del Molino Cereales Lambayeque S.R.L Nota: La figura muestra la ubicación del Molino Cereales Lambayeque S.R.L. Fuente: Google Maps (2022). 4.1.4. Descripción del sistema de producción. 4.1.4.1. Descripción del producto. Cereales Lambayeque S.R.L. con su producto principal y única marca Arroz Kanka que está registrada ante INDECOPI desde el 2017. Es por ello, que deberá ser adecuado para el consumo humano teniendo en cuenta la limpieza y la calidad del producto en la cual no deben de contener ningún tipo de insectos, granos mohosos y aromas exóticos fundamentados por agentes químicos, físicos o microbiológicos, siguiendo también con la norma Técnica Peruana 205-011-1 arroz, donde indican la eliminación de ñelen y polvillo. En la tabla 3 se especifica la ficha técnica de arroz y características generales. 18 Tabla 3 Ficha técnica del arroz y sus características generales Nota. Información obtenida de NTP 205.011:2014 (2014). El Molino Cereales Lambayeque S.R.L. es muy cuidadoso con su producto final es por ello por lo que tiene un parámetro de calidad en el procesamiento de los envases de arroz, como se observa en la tabla 4. DESIGNACIÓN DEL BIEN Arroz Pilado DESIGNACIÓN TÉCNICA Oryza sativa L. TIPO DE ALIMENTO No perecibles (no necesitan cuidados para su conserva) GRUPO DE ALIMENTOS Cereales y Derivados UNIDA DE MEDIDA Kilogramo (kg) DESCRIPCIÓN GENERAL Denominado arroz blanco o elaborado, desde el grano completo o quebrado originario de la especie Oryza sativa L, sin cascarilla, los embriones y el pericarpio o cutícula. FACTORES DE CALIDAD GENERALESEl arroz debe ser adecuado para el consumo humano, CONTENIDO DE HUMEDAD: Máximos del 114% SUCIEDAD: Máximos 0.1%, impurezas de origen animal LONGITUD: Largo: Más de 7 mm. Corto: Menos de 6 mm. Mezclado: Más del 205 de mezclas. COLOR: Blanco cremoso OLORES: Libre de olores y sabores extraños. FICHA TÉCNICA DEL ARROZ FACTORES DE CALIDAD ESPECÍFICOS 19 Tabla 4 Variables de calidad en la elaboración de envases de arroz Nota. La información se obtuvo de Cereales Lambayeque S.R.L (2022). 4.1.4.2. Subproducto. Los subproductos en Cereales Lambayeque S.R.L. se obtienen mediante el proceso del pilado, estos son: Arroz partido (Arrocillo 3/4, Arrocillo 1/2), Rechazo, Polvillo, ñelen . En la tabla 5 se detalla los subproductos. 20 Tabla 5 Subproductos en Cereales Lambayeque S.R.L. Denominación Descripción Arrocillo Está conformado por el arroz en grano quebrado mayor o iguales a ¼ de la medida de la variedad del grano. Ñelen Está compuesto por el arroz en grano quebrado menor a 1/4 de la medida de la variedad del grano Polvillo Está integrado por cutículas, germen y otras partes del grano, pasada por las polidoras. Rechazo Subproductos molidos que suministra alimentos para animales conocidos como residuos de arroz, ya que puede pasar por un proceso industrial. Nota. Datos tomados de la empresa Cereales Lambayeque S.R.L (2022). En el desarrollo de pilado de arroz se obtienen desechos en este caso la cascarilla donde la empresa aprovecha este recurso y opta por venderlo. En el caso de los desperdicios. 21 4.1.4.3. Proceso de pilado de arroz. Recepción y pesado. El arroz llega a la molinera, permitiendo así transportarlos por la tolva de recepción del arroz tiene 25-30% de humedad. En la cual, se hace una respectiva toma de muestra, con la finalidad de identificar los parámetros que ingresa el arroz. Figura 3 Recepción y pesado de arroz al molino Nota. La figura muestra el ingreso del arroz en camión al molino. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Secado Industrial. El arroz es ingresado a la tolva de recepción mostrando el proceso de secado del arroz, en los cilos de enfriamiento llamado también reposo, donde tiene una capacidad de 80 kilos. Figura 4 Proceso de secado industrial en tolvas Nota. La figura muestra las tolvas del molino. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L (2022). 22 Pre-limpia Luego pasa a la máquina de pre-limpia donde consiste en limpiar el grano de arroz de impurezas transportándolo al segundo pre limpia, permitiendo así la separación palitos, polvo, tierra, etc. Figura 5 Primera y segunda prelimpia en el proceso de arroz pilado. Nota. La figura muestra cada maquinaria empleada en las actividades de pre limpia. Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Descascarado Las descascaradoras llevan internamente unos rodillos de goma elastica que su función es encarga del descascarado, y por medio de la vibración separa el arroz con cáscara en la cual se dirigen a diferentes lados, realizando el mismo proceso y ser separados de la cáscara. Figura 6 Proceso de maquinaria descascaradora. Nota. La figura muestra el proceso de descascarado. Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L (2022). 23 Pulido Luego se transporta el arroz a las pulidoras las cuales trabajan por fricción, aire y agua. En la cuan también tienen una pulidora de agua donde esparcen el agua al grano, de esta forma pulen el grano y le dan brillo, aproximadamente la cantidad de agua es 40 y de aire 80. Figura 7 Proceso de pulidoras de arroz pilado. Nota. La figura muestra los pulidores. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Clasificación Este proceso de clasificación permite la separación de ñelen y el arrocillo ¼ y ½, separando los puntos negros, cachacos. Figura 8 Proceso de clasificación de arroz pilado Nota. La figura muestra el proceso de clasificación de arroz pilado. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 24 Selección El proceso de selección permite que se separe de acuerdo al tamaño y quebrado del arroz, cómo los granos quebrados, manchas y los granos enteros, con el fin de tener un buen producto de calidad. Figura 9 Selección de arroz pilado. Nota. la figura demuestra la selección de arroz. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Ensacado Es embolsado en sacos de 50 kg y almacenados en lotes, para ser dirigidos a los comerciantes. Figura 10 Envasado del pilado de arroz. Nota. La figura muestra el producto final. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 25 4.1.5. Materiales e insumos. 4.1.5.1. Materia prima. En el molino Cereales Lambayeque S.R.L. la materia principal que pasa por el procedimiento de pilado es el grano de arroz cáscara (Paddy) después de trillado y avenado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2018), la producción mundial de arroz fue un 1,3 % superior a la de 2017, además del procesamiento adecuado de su semilla debido a los beneficios para las personas que lo consumen, ya que 100 granos de arroz equivalen a 125 calorías. En la figura 3 se muestra el arroz cáscara durante el procedimiento del arroz que realiza Cereales Lambayeque S.R.L. Figura 11 Materia Prima del proceso depilado de arroz. Nota. La figura muestra el arroz cáscara. Fuente: Cereales Lambayeque S.R.L. (2022) 4.1.5.2. Datos de Materia Prima – Producto terminado. Se culminará en el año 2020 como se especifica en la tabla 6, que el mes que se tuvo más producción fue julio con 24839.16 sacos y el mes con inferior rendimiento fue abril con 8223 sacos. 26 Tabla 6 Materia prima en Cereales Lambayeque S.R.L. MESES 2021 SACOS (50 KG) ENERO 21075.16 FEBRERO 11923.86MARZO 11244.52 ABRIL 8223 MAYO 14522.6 JUNIO 18166.8 JULIO 24839.16 AGOSTO 10912.74 SEPTIEMBRE 1421.33 OCTUBRE 1686.32 NOVIEMBRE 23868.24 DICIEMBRE 24663.56 Nota. Datos tomados del Molino Cereales Lambayeque S.R.L. (2022) 4.1.5.3. Materiales Indirectos. Sacos de polipropileno El arroz una vez pilado es envasado en un saco de polipropileno previamente revisado, ya que deben ser fabricados con materias inofensivas y adecuadas para el envasado con la finalidad de que no cause que el producto se malogre por sustancias, sabores u olores desagradable. Cada saco ya envasado pesa 50 KG y deben estar bien cosidos o sellados para su entrega. Las características que deben tener los sacos de polipropileno son: - Conformación del envase: Polipropileno homopolímero tejido. - Color: Traslucido y con el logo de la empresa - Peso de envase: 0.75 g - Tejido: hilo de 10 cintas Una vez pilado el arroz es envasado en sacos que aseguran las propiedades higiénicas y nutricionales del arroz. Los sacos de polipropileno contienen precisamente 50 kg de arroz de tal manera se cumplan las especificaciones como estar depurado y así permita mantener las características del arroz y cuenten con parámetros de calidad. Rollos de hilos Son empleados para el sellado de los sacos ya envasados. 27 4.1.6. Mano de obra. En la tabla 7 se detalla el número de trabajadores registrados en el período 2022. Se observa que en los 12 períodos se mantuvo 13 trabajadores en el área de producción, administración, seguridad y mantenimiento. Tabla 7 Cantidad de trabajadores en Cereales Lambayeque S.R.L Áreas de la empresa Trabajadores Producción 8 Administración 3 Seguridad 1 Mantenimiento 1 TOTAL 13 Nota. La información se obtuvo de SUNAT (2022). En la tabla 7 se presenta el detallado de la mano de obra según las áreas de la molinera con el respectivo número de operarios. El área de producción cuenta con 8 operarios, el área administrativa cuenta con 3 trabajadores, el área de seguridad y mantenimiento con 02 trabajadores. 4.1.7. Maquinaria y equipos. En el 2022 se registraron varios errores o fallas de las máquinas empleadas en el procedimiento de pilado de arroz, lo cual género aumento de gastos operacionales, imperfecciones en los materiales, etc. A continuación, las tablas se indicará las maquinarias, su función y las características de cada maquinaria en el proceso de pilado. 28 Tabla 8 Descripción de la actividad prelimpia Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 29 Tabla 9 Descripción de la, maquinaría, en la actividad, descascarado Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 30 Tabla 10 Descripción de la maquinaría en la etapa mesa paddy Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022) Maquinaria involucrada Funcion de la maquinaria N° de fallas en el año 2021 Tiempo de parada de la maquina (horas) Tipo de mant. Modelo Peso Cap. de diseño SMAZI-2 (ZACCARI A) 1.267 KG 4.000 HASTA 6000 MESA PADY Especificaciones Mesa Paddy Divide el arroz cascara ,del arroz integral 0 0 Correctivo Medidas 2015 7 1714 x 2440 x 2856 Elevador 7 Transporta el arroz a los polidores 3 11 Año de compra Año de antiguedad 31 Tabla 11 Descripción de la maquinaría en la etapa pulidores Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022) 32 Tabla 12 Descripción de la maquinaría en la etapa pulidora de agua Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Maquinaria involucrada Funcion de la maquinaria N° de fallas en el año 2021 Tiempo de parada de la maquina (horas) Tipo de mant. Modelo Peso Cap. de diseño WPZ- 5/S(ZACCA RIA) 1800 8400 hata 12000 kg/h PULIDORA DE AGUA Especificaciones Pulidora de agua Dar brillo al grano de arroz 31 104 Año de compra Año de antiguedad 2015 7 Correctivo Sistema de micro aspercion de agua Agua (l/h) : 120 - Aire (l/min):150 Elevador 11 Transporta el grano de arroz a Zaranda 5 13 33 Tabla 13 Descripción de la maquinaría en la etapa zaranda Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 34 Tabla 14 Descripción de la maquinaría en la etapa clasificador Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Maquinaria involucrada Funcion de la maquinaria N° de fallas en el año 2021 Tiempo de parada de la maquina (horas) Tipo de mant. Modelo Potencia Producción de arroz eleborado por cilindro TRIZX-25 (ZACCARIA) 0.25 Kw / IV - 1/3 cv /IV 750 hasta 900 Año de compra 2015 7 CLASIFICADOR Especificaciones Clasificadores Se encarga de separar el arroz yesosos,rojo , arroz partido e impurezas mayores que los agujeros de los cilindros 0 0 Correctivo Peso aproximado embalado por cilindro (kg) 120 kg Elevador 13 Transporta el grano de arroz a la selectora 2 11 Año de antiguedad 35 Tabla 15 Descripción de la maquinaría en la etapa selectora Nota. Datos tomados de Cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Maquinaria involucrada Funcion de la maquinaria N° de fallas en el año 2021 Tiempo de parada de la maquina (horas) Tipo de mant. Modelo Peso Potencia tipica consumo SORTEX S4 (BUHLER) 1025 kg 2.4 /3.2 Año de compra Medidas 2113 x 1372 x 2060 Año de antiguedad 2017 5 SELECTORA Especificaciones Selectora Separa los defectos del grano de arroz como puntos negros, cachaco, mancha, tiza , blanca. 4 13 Correctivo 36 4.2. Diagnóstico de Continuidad de fallas y tiempos paralizados de las máquinas Realizado el diagnóstico en cada etapa del proceso que realizan las maquinarias en el procedimiento de arroz, se concluyó e identifico la actividad decisiva del proceso en mención. Por lo que se procedió a realizar un diagnóstico, la cual tendrá como base la constancia de las fallas en términos cuantitativos y los tiempos en el que la maquinaria debe parar sus funciones, sucedidas en el 2022, se desenlaza en la tabla 16. Tabla 16 Continuidad de fallas y tiempo de paralizados de las máquinas Área del proceso de pilado N° de fallas en el 2022 Frec. Relativa Frec acumulada Pre limpia 18 8% 8% Descascarado 75 31% 39% Mesa paddy 25 10% 49% Pulidores 58 24% 73% Zaranda 35 15% 88% Clasificador 20 8% 96% Selectora 9 4% 100% TOTAL 240 Nota: Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Al analizar el traslado de frecuencia en el año 2022, se visualiza un 55% de fallas que radican dentro de las zonas de descascarado y pulido, reflejado en la figura 12. Figura 12 Distribución de frecuencia por número de falla en el 2022. Nota. La figura muestra la frecuencia de fallas de las maquinarias. Fuente: Elaboración Propia. (2022). 8% 31% 10% 24% 15% 8% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Pre limpia Descascarado Mesa paddy Pulidores Zaranda Clasificador Selectora Frecuencia Relativa 37 La empresa presenta pérdidas económicas en los defectos de maquinaria en el 2022, como se muestra en la tabla 17. Por esta razón, es importante anunciar que Molino Cereales Lambayeque, tiene como volumen real de 800 sacos de arroz por día, cuya entrada por cada actividades de 9,5 soles por saco. Tabla 17 .Pérdida.económica.por.fallas.de.equipos Nota: Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Como se observa en la Tabla 17, disminución económica por fallas en las maquinarías es en el área de pulidores. En la figura 14 se aprecia los porcentajes de las pérdidas económicas por áreas. Figura 13 Continuidad por pérdida económica en el 2022 Nota. La figura muestra la frecuencia de fallas de las maquinarias. Fuente: Elaboración Propia. (2022). 8.75% 43.37% 5.15% 24.65% 7.23% 6.58% 4.28% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% Pre limpia Descascarado Mesa paddy Pulidores Zaranda Clasificador Selectora 38 Consecuentemente los datos que arrojan en el diagrama resaltan que las zonas críticas que son el descascarado y los pulidores. Por lo tanto, se mejorará la confiabilidad de estos equipos. 4.2.1. Proceso.de.producción. El proceso de producción en .Cereales.Lambayeque.S.R.L. es el pilado de arroz, la cantidad de arroz que se extraiga definirá la utilidad de la piladora. Recepción de materia prima. Los proveedores proporcionan el arroz cascará hasta el molino en camiones, se procede a descargar los camiones para ser pesado en la balanza electrónica y se procede a descargar. Tabla 18 Ingreso.de.materia.prima Nota: Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Secado. El arroz paddy se deja reposar en un horno ciclónico por un período de aproximadamente 6 horas, y debe llegar a un grado de humedad de 15 a 20%. Tabla 19 Secado de materia prima Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Almacenaje. Una vez secado el arroz paddy se almacena en sacos color negro, para pasar a la pre-limpia. Tabla 20 Almacenaje Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Actividad M.P que ingresa Tiempo prom. Maquinaria Recepción de M.P 810 kg 7.3min Balanza Electrónica Actividad M.P que ingresa Tiempo prom. Maquinaria Secado 800 kg 360 min Horno ciclónico Actividad M.P que ingresa Maquinaria Almacenaje 800 kg No 39 Pre-Limpia. Una vez que el arroz paddy se encuentre secado con una humedad de 15 a 20%, es empleada en una tolva. A través de un elevador el arroz ingresa consecutivamente a la zaranda. Tabla 21 Proceso de Pre-limpia Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Descascarado. Lo que se realiza en el proceso de descascarado es a través de dos rodillos que rotan en configuración inversa obtener arroz descascarado y la pajilla se expulsa con el apoyo de un tubo por trasporte neumático a una zona externa del proceso. Tabla 22 Proceso de Descascarado Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Separación. La separación se arroz, es lo que se realiza la mesa paddy es elegir el arroz sin cáscara. El arroz sin cascará pasa a la etapa de pulido, por lo contrario, el arroz con cascará retorna a la descascaradora. Tabla 23 Proceso de separación Actividad Tiempo promedio Maquinaria Separación 2.30 min Mesa paddy Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Actividad M.P que ingresa Tiempo prom. Maquinaria Pre- limpia 800 kg 2 min Zaranda Actividad M.P que ingresa Tiempo promedio Maquinaria Descascarado 800 kg 2 min Descascaradora 40 Pulido. Este proceso se realiza con dos maquinarías, la pulidora de piedra que pule el arroz hasta el 60% y la pulidora de agua que pule hasta el 100%, ya que es la etapa donde se da brillo al arroz. Tabla 24 Proceso de pulido Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Clasificación del producto: En este proceso se utiliza la zaranda, debido a que su función es desagregar el ñelen y el arrocillo del arroz pulido, ambos son envasados en sacos de 50 kg por un operario que se encarga de cocer y almacenar. Tabla 25 Proceso de pulido Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Selección de materia prima. El arroz pulido y seleccionado, se eligió a la selectora donde permite la separación de granos manchados, blancos y otros defectos, donde los granos elegidos se dirigen para la etapa de llenados. El arroz rechazo y arroz 3/4 son llenados en sacos de 50 kg para su venta. Tabla 26 Selección de materia prima Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Actividad Tiempo promedio Maquinaria Pulido 3 min Pulidora de piedra - Pulidora de agua Actividad M.P que ingresa Tiempo promedio Maquinaria Clasificación 800 kg 2 min Clasificadora Actividad M.P que ingresa Tiempo promedio Maquinaria Selección 800 kg 8.10min 1 selectora 41 Ensacado: El personal de calidad hace muestras del producto terminado el cual permite verificar en qué condiciones está el arroz, para posteriormente realizar el envasado final. Tabla 27 Ensacado de materia prima Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). Almacenamiento. Después de realizar la verificación de la calidad del arroz, se procede al pesado y cocido esta bolsa de arroz fue trasladada al almacén para su posterior entrega. Tabla 28 Almacenamiento materia prima Nota. Molino cereales Lambayeque S.R.L. (2022). 4.2.2. Sistema de producción. La operación de esta empresa es constante, ya que tiene las siguientes singularidades: Por lo general, una línea de producción automatizada. Automatización en el secado de arroz. Menos diversificación al producir gran parte del mismo producto Labores de mantenimiento preventivo. Cada maquinaria se encuentra proyectados para realizar la misma función. 4.2.3. Análisis del proceso de producción. Se analizó la demanda de producción, teniendo en cuenta los momentos de cada actividad, a través de un cursograma analítico contabilizando la duración en las distancias de las actividades del proceso productivo. Actividad M.P que ingresa Tiempo promedio Operarios Mano de obra calificada Ensacado 800 kg 1.5.min 2 No Actividad Maquinari a Operarios Mano de obra calificada Almacenamientomontacarga 4 No 42 Según Niebel y Freivalds (2015), se tomó en cuenta su investigación, Diseño de entorno de trabajo en la cual, identifico el n° de ciclos de reconocimiento, según la duración de ciclo estudiado anteriormente como se encuentra en la siguiente tabla 29. Tabla 29 Número recomendado de ciclos de observación Nota. La información muestra los números recomendados de ciclos de observación. Fuente: Niebel& Freivalds, ingeniería Industrial 2015. 4.2.4. Estudio de tiempos. 4.2.4.1. Comprobación de la muestra. Realizando un cursograma, identificando 5 modelos de ciclos observados, en diferentes rangos de horarios de cada actividad como se observa en la Figura 14, cabe enfatizar que la Empresa Cereales Lambayeque S.R.L, se labora 8 horas al día, en la cual se identificar si estos son necesarios, evaluando el número real de ciclos necesarios. Además, se detallará las 24 tareas realizadas en el procedimiento de arroz y el tiempo que necesita cada uno de ellos. 0,1 200 2,00-5,00 15 5,00-10,00 10 10,00-20,00 8 0,75 40 Tiempo de ciclo (minutos) N° recomendado de ciclos 40,00- a mas 3 20,00-40,00 5 1 30 2 25 0,25 100 0,5 60 43 Figura 14 Cursograma analítico del procedimiento de arroz Analizado el cursograma analítico, se ejecutará las siguientes actividades. Secado: Comprende las actividades iniciando con la recepción, pesado y ubicación hasta la pre-limpia. Circuito de Pilado: Comprende las actividades desde la pre- limpia, hasta almacenamiento de los sacos con arroz (Sacos en pila de 50 Kg). Como se observa en la Tabla 30, muestra el n° real de ciclos necesarios en el circuito de pilado. 44 Analizando el cursograma analítico, se ejecutará las siguientesactividades. Secado: Comprende las actividades iniciando con la recepción pesado y ubicación hasta la pre-limpia. Circuito de Pilado: Comprende las actividades desde el pre limpia, hasta llegar al almacenaje del producto terminado en sacos (Sacos en pila de 50 kg). En la tabla 30, nuestra la cantidad real de ciclos que se necesitan en el circuito de pilado. 45 Tabla 30 Muestra de ciclos observados Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R. L ∑Xi (min) Tiempo promedio (min) 1 2 3 4 5 A. Pre limpia. 7 7.1 6.9 6.8 7.2 35 7 B. Desplazamiento a descascarado. 0.5 0.3 0.7 0.5 0.5 2.5 0.5 C. Descascarado. 1.8 2.1 2 1.9 2.2 10 2 D. Separación 2 2.4 2.4 2.6 2.1 11.5 2.3 E. Desplazamiento a pulido 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 1.8 0.36 F. Pulido 2.8 3 3.2 3.1 2.9 15 3 G. Desplazamiento a clasificación 0.5 0.35 0.4 0.6 0.4 2.25 0.45 H. Clasificación del producto 1.9 2 2 2.1 2 10 2 I. Desplazamiento a selección 0.3 0.3 0.35 0.3 0.3 1.55 0.31 J. Selección 8 8.2 7.9 8.1 8.3 40.5 8.1 K. Desplazamiento a ensacado 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 1.7 0.34 L. Inspección saco 0.25 0.31 0.26 0.3 0.28 1.4 0.28 M. Transporte hacia almacén 2 1.8 2.3 1.9 2 10 2 O. Transporte hacia ensacado 2.8 3 2.9 3.1 3.2 15 3 P. Ensacado 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 7.5 1.5 Q. Desplazamiento a almacén 3.5 3.2 3.5 3.7 3.6 17.5 3.5 35.55 36.06 37.01 37.1 37.48 183.2 36.64 OPERACIONES DEL PROCESO Ciclo observado (min) TOTAL 46 En la muestra inicial, la duración del ciclo del proceso es de media hora (36.64 min) y el rango de la muestra, según lo informado por General Electric Company, está entre 20 y 40 minutos, según el tiempo de observación preliminar con un número conveniente de 5 ciclos. Por lo tanto, determinamos que las observaciones en las 5 muestras de estudio preliminar están justificadas. Para los siguientes gráficos, se toman los promedios de tiempo anteriores y del componente principal de entrada es arroz con cáscara y la salida es solo arroz pilado. 4.2.4.2. Diagrama de Bloques del proceso de pilado de arroz. El diagrama de flujo del proceso de molienda del arroz se muestra en la Figura 15, ya que se mencionan el componente principal que ingresa al proceso es el arroz que pasa por varias etapas para llegar al producto resultante es el arroz molido. 47 Figura 15 Diagrama de bloques del proceso de pilado de arroz Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L MP: Arroz Cascara 48 4.2.4.3. Diagrama de Operaciones del proceso de pilado de arroz. En la Figura 16 se corrobora por medio de un diagrama de operaciones todos los procesos que se necesitan para la fabricación del arroz pilado. 49 Figura 16 1 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Sacos de arroz pilado (50 Kg) MP: Arroz con cáscara Sacos Recepción y pesado Secado Pre-limpia Descascarado Clasificación Pulido Clasificación Selección Ensacado 0.28´ 7,3´ 360´ 7´ 2´ 2,3´ 3´ 2´ 8,1´ 1,5´ 10.5 SACOS Diagrama de operaciones del proceso de pilado de arroz Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L 50 Tabla 31 Resumen general del diagrama de operaciones Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L En la Tabla 31 se identifica la recopilación del diagrama de operaciones, donde se analizaron 8 tareas operacional que ascienden a un total de 385.9 min, se analiza las tareas de inspección cuyo tiempo es de 0.28 minutos. Por lo tanto, hay secuencias combinada, donde se genera dos funciones que es la actividad operativa e inspección simultáneamente, dicha tarea tiene un tiempo de 7.3 minutos. 4.2.4.4. Diagrama de análisis del proceso de pilado de arroz. En figura 17, se desarrolla todas las actividades fundamentales, tanto actividades rentables como no rentables para la fabricación de arroz pilado. Actividad, Símbolo, Cantidad, Tiempo (min)), Operación, 8 385.9 Inspección, 1 0.28 Operación- Inspección, 1 7.3 10 393.48 Resumen general Total 51 Figura 17 Diagrama de análisis del proceso de pilado de arroz. 52 Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L 53 Tabla 32 Resumen general del diagrama de análisis del proceso Resumen general Actividad Símbolo Cantidad Tiempo (min) Operación 8 385.9 Inspección 1 0.28 Operación- Inspección 1 7.3 Transporte 11 34.52 Almacenamiento 3 Total 24 428 Nota. Información de Cereales Lambayeque S.R.L En la Tabla 31, muestra los períodos estándares obligatorios para las actividades del proceso de arroz. Como se refleja en el diagrama de análisis de procesos se tiene un total de 24 procesos, conformado por 8 operaciones ,1 inspección ,11 transporte ,1 actividad combinada y 3 actividades de almacén. Los procesos generados suman un total de 428 como lo muestra la tabla 34. Asimismo, se muestra cada % de actividades productivas e improductivas: Se analiza mediante la fórmula de obtención de actividades productivas. El procedimiento de arroz Molino Cereales Lambayeque S.R.L, tiene un 92% de actividades productivas. Asimismo, se observa un tanto por ciento de las secuencias improductivas de 8%. Estos dos efectos arrojan un 100% de secuencias que se muestra en el diagrama de análisis de proceso. 54 4.2.4.5. Balance de materia del proceso de pilado de arroz. Figura 18 Balance.de.mteria.prima.del.procedimiento.de.arroz Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L 55 Tabla 33 Resumen general del balance de materia Fuente: Molino cereales Lambayeque S.R.L En la tabla 33, se obtuvo el % de pérdida del producto principal en cada zona del procedimiento de arroz. Se identificó que las actividades que originan mayor perjuicio de arroz es el descascarado con un % de 15.24%, la actividad de clasificación con un tanto por ciento de 13.29% y pulido con un tanto por ciento de 9.29. Es por ello, que estás actividades deberán ser evaluadas individualmente con el designio de disminuir el índice de pérdida en cada actividad. 4.2.4.6. Indicadores actuales de producción y productividad. Con el diagrama de análisis de proceso se obtuvieron datos que ayudarán a determinar los indicadores reales de productividad y producción. A. Producción La empresa Cereales Lambayeque S.R.L cuenta con una jornada laboral de 8 horas al día, de esta manera hallaremos el tiempo base: El ciclo se determina por la actividad de la selectora que tiene un tiempo de 8.1 minutos (figura 8) y la cantidad de arroz pilado se obtiene del balance de masa que es 521.2 kg (figura 11). Ciclo(C)= 8.1 minutos/521.2 kg arroz pilado Obteniendo estos datos poder hallar la producción diaria: Producción = 𝟒𝟖𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬/𝐝í𝐚 𝟖.𝟏 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬/𝟓𝟐𝟏.𝟐 𝐤𝐠 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐳 𝐩𝐢𝐥𝐚𝐝𝐨 Actividad M.P Ingresa(KG) M.P Salida (KG) % Pérdida del producto principal Recepción y pesado 810 810 0.00% Secado 810 800 1.23% Pre-limpia 800 787.5 1.56% Descascarado 787.5 667.5 15.24% Pulido 667.5 605.5 9.29% Clasificación 605.5 525 13.29% Selección 525 521.2 0.72% Ensacado 521.2 521.2 0.00% Tiempo base (Tb) = 8 horas/día = 480 minutos/día 56 Producción = 30885.926 kg arroz pilado/día Para hallar la producción diaria se dividió la producción entre un saco de arroz que pesa 50 kg: En la tabla 34 se muestra el rendimiento de arroz pilado en toneladas durante los meses del año 2021. Tabla 34 Rendimiento en toneladas en el año 2021 MESES 2021 ARROZ (T) SACOS (50 KG) ENERO 1053758 21075.16 FEBRERO 596193 11923.86 MARZO 562226 11244.52 ABRIL 411150 8223 MAYO 726130 14522.6 JUNIO 908340 18166.8 JULIO 1241958 24839.16 AGOSTO 545637 10912.74 SEPTIEMBRE 71066.5 1421.33 OCTUBRE 84316 1686.32 NOVIEMBRE 1193412
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