Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
118 CONCLUSIONES La evaluación del proceso actual del proceso productivo de la empresa Envasado de Salsas Alo Flito S.A se realizó a través la observación directa, realizando recorridos por las instalaciones de la empresa mediante visitas a ésta en fechas aleatorias. Para ello se han utilizado registros de datos de envasado y etiquetado del proceso productivo de la empresa Envasado de Salsas Alo Flito S.A, utilizando como recursos el diagrama de flujos y de recorrido del proceso actual de elaboración de estos productos. Considerando el cumplimiento de los objetivos planteados mediante los resultados obtenidos se da fin a esta investigación; tomando en cuenta todos los lineamientos involucrados en el proceso productivo de una empresa de salsas en el sector alimenticio se concluye que el actual sistema de producción no se adapta a las necesidades del mercado, por ser este excesivamente manual, su productividad es limitada y no cubre las expectativas que tienen sobre la demanda. El hecho de llevarse actualmente un proceso productivo totalmente manual, afecta de sobremanera la productividad de la empresa, pues no se cumplen con las especificaciones debidas, varía el volumen de producción de salsas envasadas diariamente y el proceso no es práctico; lo que ocasionan retrasos en la producción de la empresa. 119 Se seleccionaron las actividades de envasado, operación número ocho (8) del diagrama de flujo de proceso y la de etiquetado y empaque, operación número diez (10).como actividades críticas del proceso, ya que son las que originan más retrasos y fallas a todo el proceso de producción, se procedió a analizar ambas actividades mediante la aplicación de los enfoques del análisis operacional a través de la lista de verificación. Cada una de estas operaciones es parte fundamental en el proceso productivo que se da en la empresa, por lo tanto se debe aplicar mejoras para las mismas y así evitar pérdidas de tiempo y para aumentar su productividad. Cada una de estas operaciones son parte fundamental en el proceso productivo que se da en la empresa, por lo tanto se debe aplicar mejoras para las mismas para evitar pérdidas de tiempo y para aumentar su productividad. Se cuenta con una distribución acorde al espacio ocupado, las mesas de trabajo se encuentran lo suficiente mente cerca y de manera secuencial, lo que hace que el operador trabaje con más rapidez. A pesar de esto los espacios entre los pasillos y áreas de trabajo no son tan amplios. Con respecto a las condiciones de trabajo se observó a simple vista que en ciertas áreas de producción no se cuenta con la ventilación e iluminación necesaria, lo que disminuye la eficiencia de los operadores en cuanto al desarrollo de sus actividades. También se pudo notar que los trabajadores no cuentan con el equipo de protección personal necesario, con un cumplimiento de primeros auxilios ni puestos de trabajo diseñados 120 ergonómicamente lo que podría ocasionar efectos negativos posteriores en la salud del operador. En cuanto a las inspecciones de las diversas operaciones del proceso productivo, no se cuenta con un procedimiento más profundo que pueda detectar las fallas que puedan presentarse en el transcurso de la elaboración de las salsas, ya que estas son realizadas de forma visual y los encargados son los mismos operadores En relación al método de producción de la empresa se estudió que la misma opera según las órdenes de trabajo que tenga, con una cantidad acumulada de órdenes debido a la falta de organización del sistema de producción. Por requerir este sistema de producción excesiva manipulación humana afecta a los operadores, quienes en ocasiones han presentado fatigas y agotamientos físicos por el exceso de trabajo. Por otro lado el embalaje de las botellas también se realiza de forma manual siendo una de las operaciones que afecta al sistema productivo de salsas, en ocasiones la impresión visual de las botellas causa en los clientes una presentación no acorde del producto al momento de realizarse su comercialización. RECOMENDACIONES Con base al análisis de los resultados y conclusiones obtenidas en el desarrollo de la presente investigación, se considera pertinente realizar y llevar a cabo las siguientes recomendaciones: v Introduciendo la tecnología al proceso mediante la adquisición de máquinas tapadora, etiquetadora y empacadora para asegurar que el producto cumpla con las especificaciones, agilizar el proceso de producción y evitar esfuerzos excesivos por los trabajadores. v Demarcar los pasillos y áreas de trabajo, además adquirir equipos para el manejo de materiales acorde al tipo de actividades que se desarrollan en la empresa Envasado de Salsas Alo Flito S.A para así facilitar más aun el desarrollo de las actividades. v Alumbrar y ventilar adecuadamente cada área de trabajo que lo requiera, a fin de lograr que el personal pueda laboral con una temperatura más apropiada y acorde al trabajo que realizan en la empresa, suministrar el equipo de protección personal requerido a los operadores y realizar un estudio más profundo de ergonomía en los puestos de trabajo; todo esto para brindarle mayor confort al trabajador. v Orientar al personal en la importancia de mantener el área limpia y organizada, reducir los desperdicios y preocuparse de dejar todas las 121 122 herramientas organizadas al final de la jornada laboral, a través de charlas institucionales que ayuden al reforzar estos conocimientos. v Se debe realizar un procedimiento más profundo que permita detectar las fallas que puedan ocasionarse en cada una de las operaciones que se realizan en el proceso productivo. Por ejemplo contratar un inspector que realice inspecciones constantemente para así tener seguridad de que el producto se entregue de forma impecable. 123 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Bavaresco, A. (2001). Investigación Educacional. Maracaibo, Venezuela. Fernández, E. (2003). Estrategia de producción. Maracaibo, Venezuela. Editorial Universal. Hernández, R., Fernández, C. Y Baptista, P. (2000). Metodología de la investigación. México: Editorial McGraw-Hill. Hurtado, J. (2000) Metodología de la investigación holística. Editorial Sinal. Niebel (2004). Métodos, Estándares y diseños de trabajo. México: Editorial Alfaomega. Niebel (1996). Métodos, Tiempo y Movimientos. México: Editorial Alfaomega Tamayo y Tamayo, M. (2001). El proceso de la investigación científica. México: Editorial Limusa Buffa Elwood. S, Rakesh Sarin. (1992). Administracion de la producción y operaciones. México: Editorial Limusa. TRABAJOS DE GRADO D’ Ambrosio, Salom, y Rubio (2008). Mejoramiento del proceso de producción de leche de la agropecuaria Los Lechos. Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial).Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Díaz, Fernández, Godoy, Pérez y Quero, (2007). Mejoramiento del sistema de producción en el proceso de laminación de la empresa siderúrgica zuliana C.A (SIZUCA). Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial). Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Añez, Cedeño, Soto, y Veliz, (2007). Mejoramiento del Proceso Productivo de las empresas camaroneras del Municipio Miranda, Estado Zulia. Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial). Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Anexos 125 ANEXO A GUÍA DE ENTREVISTA (GERENCIA) No. Ítem OBSERVACION 1 ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo para poder obtener el producto? Cocción, llenado, envasado, etiquetado y embalaje 2 ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de envasado? Es un proceso combinado, ya que sellevan a cabo actividades manuales y automáticas. 3 ¿Cuál es la materia prima más utilizada? Ajo y glutamato. 4 ¿Se podría considerar el proceso productivo como un proceso repetitivo? Sí, pues el proceso es el mismo para todas las salsas, se diferencia en los ingredientes. 5 ¿Que ajustes hacen falta realizar en el proceso productivo al modificar el tamaño del producto? Se le hacen ajustes de medida a la máquina dependiendo de las especificaciones. 6 ¿Cree usted que en el proceso de envasado se pierde mucho tiempo? Sí, es uno de los que presenta más retrasos debido a la excesiva manipulación humana. 7 ¿Existe un control de medidas al momento del llenado de cada botella? Sí, 8 ¿Existe tiempo de ocio o improductivo? Sí 9 ¿Existe un control de desperdicio? Sí, sólo al final de la jornada laboral se realiza la recolección del desperdicio y se lleva al depósito. 10 ¿Existe una buena distribución de planta? No, a pesar de que cuenta con facilidad de producción se debe considerar una mejora en la distribución de la planta. 126 ANEXO B GUÍA DE ENTREVISTA (OPERADORES) No. Ítem SI NO OBSERVACION 1 ¿Qué área de trabajo le corresponde? Área de envasado y llenado 2 ¿Conoce dicho proceso? X 3 ¿Existen las maquinas necesarias para dicho proceso? X No se cuenta con una tapadora ni etiquetadora. 4 ¿Las maquinas existentes se encuentran en buen estado? X 5 ¿Utilizan implementos de seguridad? X La empresa no posee equipos de protección personal. 6 ¿La iluminación es adecuada? X Es necesario adquirir más lámparas fluorescentes. 7 ¿Las condiciones del área de trabajo son adecuadas? X Es necesario realizar estudios ergonómicos. 8 ¿Existen trabajo forzoso para los operadores? X 9 ¿Hay una buena ventilación en el área de trabajo? X Aunque a medida que va transcurriendo el día las temperaturas se van elevando, ya que el proceso se lleva a cabo en un galpón. 10 ¿Existe una buena distribución de planta? X Se recomienda replantear la distribución actual. 127 ANEXO C FORMATO DE VISITA Nombre de la Institución: Envasado de Salsas Alo Flito, S.A. Dirección: Parcelamiento el Rosario, Sector El Chaparral, vía los bucares, Casa N° 95B-63. Maracaibo-Zulia Fuente: Castellano, Colina, Rivero 2011 PREGUNTAS RESPUESTAS ¿Cuál es la misión de la Institución? Mantener el liderazgo en la producción, garantizando a nuestros clientes y consumidores productos oportunos y confiables en condiciones competitivas a precios, servicios y calidad, satisfaciendo las expectativas a través de la búsqueda permanente de la excelencia y mejoramiento continuo de los procesos tecnológicos y administrativos contribuyendo con la calidad de vida de nuestros trabajadores ¿Cuál es la visión de la empresa? Ser una empresa reconocida en la industria alimenticia Venezolana. Mantener la búsqueda sana y racional de la optimización de sus procesos productivos, como también del permanente desarrollo de productos innovadores, que le permitan ampliar su participación, tanto en el entorno nacional como el internacional ¿La empresa tiene políticas? No. ¿Cuál es el servicio o labor que desempeña la Institución? Productos alimenticos de excelente calidad elaborados para satisfacer las exigencias del Mercado y las especificaciones establecidas en el ramo en que se desarrollan. ¿Cuánto tiempo tiene la Institución prestando el servicio? 16 años. Fue creada en Maracaibo el 06 de Noviembre de 1995 ¿Posee proyectos de actualización o mejoras? ¿Quiénes son sus principales clientes? Cubre gran parte de los mercados marabinos en lo que a alimentos se refiere, 104 comercios entre estos: abastos, frigoríficos, supermercados, víveres, distribuidoras, charcuterías, carnicerías etc. Tipo de proceso productivo El flujo del proceso es continuo y el tipo de proceso es por lotes. ¿Cuale son los productos? Salsa de soya, salsa de ajo, salsa inglesa, mostaza, vinagre, adobo, entre otros. Fecha: ___/___/___ Figuras 129 Fig. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL 1 4 5 8 Desmineralizar el agua Añadir ingredientes Cocción de alimentos Envasar Tanques de almacenamiento 9 Área de etiquetado Etiquetar y empacar 1 2 3 A 7 Rechazar 1 A Cero defectos 45 min Colar (Colador) (Licuadora industrial) 3 (Marmitas) Marmitas Licuadora industrial Ingredientes Botellas 6 2 5 6 Defectos Materia prima Colador Triturar ingredientes 4 Etiquetas Área de envasado Materia prima Inspeccionar Esterilizar (Manguera de vapor) Área de esterilización 8 Almacén de producto terminado 7 (Caldera de vapor) Salsas 1 1 2 3 130 Fig. 2 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO ACTUAL Fuente: Castellano, Colina, Rivero (2011) TANQUES DE AGUA CALDERAS DE VAPOR DEPOSITO ALMACEN DE MATERIA PRIMA ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS AREA DE ETIQUETADO Y EMPACADO M A R M I T A S 5 4 LICUADORA INDUSTRIAL 2 Nivel 1 Nivel 2 COLADOR 3 L L E N A D O R A 2 1 6 3 8 9 AREA DE ENVASADO VAPOR TANQ ALM 5 4 8 7 1 131 Fig. 3 LEYENDA DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO ACTUAL LEYENDA: AGUA MEZCLA DE INGREDIENTES INGREDIENTES RESTANTES SALSA INGLESA PRODUCTO SEMI-TERMINADO PRODUCTO TERMINADO BOTELLAS MEZCLA DE INGREDIENTES Ajo, clavitos, nuez moscada, pimienta y cebolla INGREDIENTES RESTANTES Azúcar, sal, glutamato, caramelina, ácido cítrico, ácido acético, vinagre al 10% y la base para salsa inglesa Fuente: castellano, Colina, Rivero (2011) 132 Fig. 4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO 1 4 5 8 Desmineralizar el agua Añadir ingredientes Cocción de alimentos Llenar Tanques de almacenamiento 9 10 Tapar Etiquetar 1 2 3 A 7 Rechazar 1 A Cero defectos 45 min Colar (Colador) (Licuadora industrial) 3 (Marmitas) Marmitas Licuadora industrial Ingredientes Botellas 6 2 5 6 Defectos Materia prima Colador Triturar ingredientes 4 Etiquetas Área de envasado Gotero y tapa Materia prima Inspeccionar Esterilizar (Manguera de vapor) Área de esterilización 7 Almacén de producto terminado (Caldera de vapor) Salsas (Etiquetadora) 11 (Empacadora) Empacar 3 1 1 2 (Tapadora) (Llenadora) 133 Fig. 5 DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PROPUESTO Fuente: Castellano, Colina, Rivero (2011) TANQUES DE AGUA CALDERAS DE VAPOR DEPOSITO ALMACEN DE MATERIA PRIMA ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS M A R M I T A S 5 4 LICUADORA INDUSTRIAL 2 Nivel 1 Nivel 2 COLADOR 3 LLE NA DO RA 2 1 6 3 8 AREA DE ENVASADO VAPOR TANQ ALM 5 4 7 1 E TI QUE TA DO RA EM PA CA DO RA TA PA DO RA 10 11 9 134 Fig. 6 LEYENDA DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PROPUESTO LEYENDA: AGUA MEZCLA DE INGREDIENTES INGREDIENTES RESTANTES SALSA INGLESA PRODUCTOTERMINADO BOTELLAS Fuente: castellano, Colina, Rivero (2011) MEZCLA DE INGREDIENTES Ajo, clavitos, nuez moscada, pimienta y cebolla INGREDIENTES RESTANTES Azúcar, sal, glutamato, caramelina, ácido cítrico, ácido acético, vinagre al 10% y la base para salsa inglesa 135 Fig. 7 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO Y DE RECORRIDO Fuente: Castellano, Colina y Rivero (2011). SIMBOLO SIGNIFICADO Almacén Operación Inspección Traslado Demora
Compartir