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LA ELECTROCOAGULACION: UNA ALTERNATIVA EFICIENTE PARA TRATAR LOS EFLUENTES INDUSTRIALES CURSO TECNICO ESPECIALIZADO (SEGUNDA PARTE) 07 DE JULIO DEL 2023 ING. RUBEN DARIO ROMAN QUISPETUPA REG. CIP 103875 ELECTRO COAGULACION DESARROLLO DE LA ELECTROCOAGULACION ESQUEMA DE LA CELDA DE ELECTROCOAGULACION DESARROLLO INTERNO ENTRE LOS ELECTRODOS ESQUEMA DE TRATAMIENTO EMPLEANDO LA EC FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION Densidad de corriente: El suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones de aluminio Al +3 o hierro Fe +2 liberados por los respectivos electrodos. Cuando se usa una corriente demasiado grande, hay una transformación de energía eléctrica en energía calórica que calienta el agua. Una densidad corriente demasiado grande produciría una disminución significativa en la eficacia. La selección de la densidad de corriente podría realizarse teniendo en cuenta otros parámetros de operación como pH y temperatura. FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION Presencia de NaCl La sal aumenta la conductividad del agua residual. Se ha encontrado que los iones de cloruro pueden reducir los efectos adversos de iones como HCO3 y SO4= pues la presencia de iones carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2 produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos, que aumentaría el potencial entre los electrodos decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin embargo, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan cantidades de Cl- del 20%. FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION pH: El efecto del pH en la electrocoagulación se refleja en la eficiencia de la corriente y se relaciona con la disolución del hidróxido del metal, se ha encontrado que el rendimiento del proceso depende de la naturaleza del contaminante y la mejor remoción se ha observado para valores de pH cercanos a 7. No obstante a pH neutral el consumo de energía es alto, debido a que hay variación de la conductividad. Cuando la conductividad es alta, el efecto del pH no es significativo. El pH después de la electrocoagulación podría incrementarse para aguas residuales ácidas pero decrecer para aguas alcalinas. El incremento de pH a condiciones ácidas ha sido atribuido a la reacción del hidrógeno en el cátodo dada por H2O +2e ---- > H2 + 2OH FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION Temperatura: Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy investigados, pero se ha encontrado que la eficiencia en la corriente incrementa inicialmente hasta llegar a 60º C punto donde se hace máxima, para luego decrecer. El incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuida al incremento en la actividad de destrucción de la película de óxido de aluminio de la superficie del electrodo. FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ELECTROCOAGULACION Distancia entre electrodos y la geometria: La distancia entre los electrodos y su geometría son considerados como aspectos claves para el óptimo funcionamiento de un reactor de Electrocoagulacion (Zhu et al, 2011), debido a que a menor distancia entre placas existe menor resistencia que facilita la rápida formación de floc, esto a su vez dado por una mayor área de los electrodos en contacto con la solución (geometría). Algunos autores usan electrodos de placas paralelas (Acosta et al., 2013) (Mehtap, 2009) mientras que otros se inclinan por electrodos concéntricos (Divagar, 2010). TRABAJO DE INVESTIGACION A NIVEL DE LABORATORIO MODELOS DE PROTOTIPOS A NIVEL LABORATORIO EXPERIMENTAL MODELOS DE PROTOTIPOS A NIVEL LABORATORIO EXPERIMENTAL TESIS DE PREGRADO UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN (AREQUIPA) TESIS DE PREGRADO UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN (AREQUIPA) TESIS DE PREGRADO UNIVERSIDAD DE LA SALLE (BOGOTA - COLOMBIA) La cantidad de las grasas y aceites presentes en el agua durante el tratamiento presento variaciones, posiblemente producto de los aumentos de temperaturas alcanzadas en el proceso de electrocoagulación, por lo cual se registraron valores dispersos en las mismas. A pesar de ello se obtuvieron remociones con respecto al agua residual cruda. Este fenómeno se evidenció al comparar los resultados de las pruebas de grasas y aceites, de las muestras de agua tratada, con la variación de temperatura en el tiempo. Los resultados obtenidos en los análisis físico-químicos de las muestras de agua tratada se encuentran dentro de los rangos exigidos en la resolución 631 de 2015 para las descargas en cuerpos de agua como en redes de alcantarillado. De igual manera, los resultados obtenidos en las pruebas de pH, Coliformes, color y grasas se encuentran dentro del rango exigido para el uso en fines recreativos de contacto secundario y para la realización de tratamiento de potabilización, cabe aclarar que para poder garantizar estos usos se requiere el análisis de otros componentes. Al realizar la comparación del costo de tratamiento de agua residual por electrocoagulación y el costo de coagulación química, mediante cloruro férrico, en las cuales el costo promedio de la primera puede estar en $285.7 / m3 , mientras que para la segunda tan solo de $150 / m3 , se podrían pensar en descartar en primera instancia el proceso eléctrico; sin embargo, los porcentajes de remoción obtenidos difieren en gran medida en parámetros como DQO, pH, sólidos disueltos totales, olor, remociones de Coliformes, DBO5 y grasas, para los cuales la coagulación química presenta pocos beneficios, tal como se presentó en las Tabla 26 y Tabla 27. De esta forma, habría que entender que los resultados obtenidos para la coagulación química corresponden a los que se podrían obtener como parte de un tratamiento primario convencional, mientras que la electrocoagulación implementada con un proceso de tratamiento posterior como la filtración, podría garantizar el tratamiento requerido en la normatividad colombiana. Con la investigación se encontró una posible viabilidad técnica para el tratamiento por electrocoagulación, mediante el diseño construido, dando paso a nuevas investigaciones y al desarrollo de estudios que permitan determinar la viabilidad económica y financiera. A momento, se puede inferir que la opción viable para la implementación (tomando como caso de estudio la ciudad de Bogotá) sería la de emplear energías alternas como la solar en el funcionamiento del sistema. Debido a los requerimientos eléctricos, se recomienda la implementación del tratamiento por electrocoagulación en sistemas descentralizados o en zonas rurales, mediante el uso de energía solar. Articulo de investigación Universidad Militar de Nueva Granada Articulo de investigación Universidad Militar de Nueva Granada Articulo de investigación Universidad Militar de Nueva Granada CONCLUSIONES La electrocoagulación es un método atractivo para el tratamiento de diversos tipos de aguas residuales contaminadas con metales pesados, en virtud de los diversos beneficios que incluyen la disminución del impacto ambiental, versatilidad, eficiencia energética y rentabilidad. Por su parte la industrialización genera altos niveles de contaminación del agua, debido principalmente a los vertidos de aguas residuales, a los efluentes, en muchas ocasiones con una alta concentración de metales pesados, por ende la elección de una técnica de tratamiento de efluentes en un proceso de carácter industrial se rige por diversos parámetros tales como los contaminantes, su concentración, toxicidad, volumen a tratar y toxicidad entre otros, vale la pena recalcar que los esfuerzos que se hagan para la recuperación de aguas residuales no disminuirán según la tendencia observada en esta revisión, ya que esta problemática aún no tiene soluciones eficientes y económicamente viables, seguramente este primer acercamiento a técnicas como la electrocoagulación que han generado datos interesantes tendrá resultados óptimos en lospróximos años TESIS DE PREGRADO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CONCLUSIONES En esta investigación se demostró que la electrocoagulación se aplica con éxito en el tratamiento de efluentes del sector lácteo ya que remueve en gran porcentaje las materias coloidales, aceites y grasas, siendo una técnica alternativa viable para su aplicación en el país. Usando ánodos de aluminio, se obtuvo un alto porcentaje de remoción de Aceites y Grasas presentes en este tipo de agua residual industrial con un pH 7- 8, unas densidades de corriente de 68,38 A/m2 y 76.92 A/m2 ambos con un tiempo de residencia de 25 minutos. Estas condiciones de operación permiten obtener un porcentaje de remoción del 65.89 % y 70.30% respectivamente, con lo cual se cumple la normativa ambiental el D.S. N° 021-2015-Vivienda. Es importante señalar que a un pH de 7 a 8, las densidades de corriente de 68,38 A/m2 y 76.92 A/m2, se observó una remoción de turbiedades casi similares 82.94% y 85.66% respectivamente, siendo la de mayor valor la que se descartó, ya que influiría en un aumento de costos de operación y mantenimiento (OPEX) por el gasto de energía. CONCLUSIONES Las prueba realizadas en laboratorio nos permiten concluir que las mejores condiciones para obtener una alta eficiencia en la remoción de DQO a densidades de corriente de 68,38 A/m2 y 76.92 A/m2, permitieron obtener un porcentaje de remoción de 72.20% de 75.38%. En el ánodo: usando arreglos de electrodos de aluminio y fierro, nos permiten concluir en esta investigación que no existe Sinergia en el proceso de electrocoagulación ya que los parámetros fisicoquímicos no difieren mucho comparados usando sólo electrodos de aluminio CONCLUSIONES Se determinó que las variables de mayor incidencia en el proceso son la intensidad de corriente, tiempo de reacción y pH. Las pruebas realizadas nos permiten concluir que las mejores condiciones para obtener un mayor porcentaje de reducción de DQO en el tratamiento de las aguas residuales domésticas en el EBAR N°085 son a un pH ácido de 5,6, una intensidad de corriente de 5,0 amperios y un tiempo de tratamiento de 42 minutos; con los que se obtiene una eficiencia de 63,3% . Es importante señalar que al utilizar intensidades de corriente de 6.5 amperios con pH de 5,6 y un tiempo de 42 minutos, se observó una eficiencia 64,8%, siendo esta diferencia mínima que la anterior; se descartó ya que aumentaría el costo energético. En la variación a pH ácido se obtuvo mejores resultados de reducción de DQO a comparación de los pH básicos y neutros en los diferentes tiempos muestreados. CONCLUSIONES El proceso de tratamiento por electrocoagulación logró desestabilizar los contaminantes presentes en el agua residual mediante la corriente eléctrica en la cual se contempló tres zonas (zona de flotación, zona de reacción y zona de sedimentación) siendo una alternativa viable y efectiva para la reducción de contaminantes. El incremento de la corriente eléctrica favoreció el proceso de coagulación en los medios de pH ácido y neutro, a diferencia del pH básico quien demostró no ser tan notorio el porcentaje de reducción de la DQO al incrementar la intensidad de corriente CRITERIOS DE DISEÑO PARA UNIDAD PILOTO DE ELECTROCOAGULACION DISEÑO DEL ELECTROCOAGULADOR En este proyecto el proceso se refiere únicamente al tanque donde se realiza el proceso de electrocoagulación y floculación. La estructura del recipiente debe ser un material dieléctrico para aislar las placas entre sí y no conducir al exterior la corriente inducida en el agua, además debe preverse calentamiento del agua durante la aplicación de la potencia. Con esta condición se estudiaron acrílico, teflón, baquelita y fibra de vidrio como posibles materiales para su fabricación (ver Tabla 1). DISEÑO DEL ELECTROCOAGULADOR Para el diseño del arreglo de placas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Tipología de electrocoagulador Cantidad de placas Separación entre placas Áreas de coagulación Conducto para toma de muestras DISEÑO DEL ELECTROCOAGULADOR Se escoge un electrocoagulador tipo Batch debido a que es un sistema pequeño y utiliza bajas cantidades de agua contaminada de prueba, adecuado para un aboratorio o un centro de investigación, contrario a lo que sucede con un tipo continuo que requiere un afluente de agua constante. Si por algún motivo se deseara mayor voltaje entre placas o mayor densidad de corrientes se pueden retirar placas de los extremos. Las distancias de separación entre placas menores a 1cm no son recomendables porque aumentan el tiempo del tratamiento. Para permitir la formación de flóculos de mayor tamaño se establece una distancia de 2cm. Se considera una zona libre para aglomeración de espuma y flóculos de baja densidad que tienden a flotar y otra zona para sedimentación donde se acumulan los flóculos con mayor densidad que tienden a precipitarse, cada una de estas zonas es de 4cm; dejando así la zona media como de reacción, con un área transversal equivalente al de las placas. Además se liberan 2cm en los laterales de las placas para permitir flujo del agua contaminada. Finalmente se dispone un grifo para el desagüe del agua tratada en la parte baja de la zona de reacción. DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL ELECTROCOAGULADOR Se utilizó el mismo reactor del montaje experimental con una capacidad de almacenar un volumen máximo de 3,375 L, el número de electrodos necesario para el correcto funcionamiento del Electrocoagulador mediante la siguiente ecuación: El prototipo fue construido con dimensiones de 150 milímetros por cada lado, su capacidad en volumen fue de 3,375 litros, utilizando un material acrílico con un espesor de 3 milímetros, adicionalmente contó con dos soportes para los electrodos, este tenía dispuesta una llave de desagüe en la parte posterior para la disposición del agua tratada. En esta etapa del procedimiento se utilizó la fuente de poder del diseño experimental, que suministró una corriente continua y regulable, con rango de voltaje de 0 a 30 V y corriente de 0 a 3 A. Inicialmente teniendo el valor del voltaje resultante en la evaluación experimental anterior, se realizó la evaluación del voltaje con respecto a los tiempos determinados de acuerdo a las revisiones bibliográficas que presenta un rango entre 10 y 60 minutos para concentraciones de contaminantes que no sobrepasan el ciclo de 20 a 60 ppm (Nidheesh & Singh, 2017), (Mandal, Badal & Suzuki, Kazuo, 2002) (Singh, Singh, Parihar, Singh, & Prasad, 2015). en la tabla 4 se evidencia el proceso realizado. En la segunda parte de la fase se realizó una caracterización físico - química de cada una de las soluciones al inicio y el final de cada tratamiento, determinando la conductividad eléctrica, el pH, sólidos totales disueltos, con el fin de conocer el comportamiento que tiene el funcionamiento del reactor frente a las condiciones mencionadas del agua contaminada, lo que permitió identificar si el proceso ayuda a mejorar la calidad del agua además de reducir la concentración del contaminante. Para realizar esta etapa se utilizó un multiparámetro que sirvió como equipo medidor de la conductividad eléctrica, y los sólidos totales suspendidos, además de un pH metro y un vaso de precipitado de 500 ml. DISEÑO EXPERIMENTAL El dimensionamiento de la celda es basado en un sistema que opera como como un reactor tipo Bach a escala laboratorio con capacidad de tratar 4.5 litros de agua residual. El material usado para la fabricación de la celda fue acrílico transparente, de forma de una paralepipedo rectangular, en el cual están sumergidos los electrodos que son de aluminio y fierro de forma cuadrada. DISEÑO EXPERIMENTAL Estos electrodos están conectados a una fuente de poder la cual suministra la corriente para el proceso de electrocoagulación, en una primera etapa se utilizó una fuente de poder de voltaje constante, mientras que en las pruebas definitivas se utilizó una fuente de poder de voltajey amperaje variable, permitiendo modificar el suministro de corriente que se le proporciona a la celda. Celda de Electrocoagulacion La celda de electrocoagulación o cuba electrolítica fue diseñada para tratar 4.5 litros de efluente, el material seleccionado fue acrílico transparente de tal forma que nos permita apreciar con claridad todos los procesos físico químicos de agua tiene que se presentan en el proceso de electrocoagulación. Se tuvo el criterio desde el inicio de fabricarla totalmente desarmable, para eso se fabricaron soportes de acrílico para los electrodos de tal manera que se pudiera variar los espaciamientos entre las placas y realizar una mejor limpieza de la celda después de cada prueba. Electrodos Fuente de poder Ensayos de Laboratorio Basado en estudios anteriores, el proceso de electrocoagulación depende de variables como la densidad de corriente, pH, conductividad, tiempo de tratamiento, así como el material de los electrodos y espaciamiento entre las placas. Optimizar estas variables nos permite tener una mejor eficiencia en el tratamiento del agua residual, por lo cual se realizaron unas pruebas preliminares con agua de grifo y agua sintética preparada en laboratorio. Ensayo con agua potable Una vez construida la celda de electrocoagulación se realizaron pruebas con agua de grifo de la red pública para observar el comportamiento hidráulico de la celda, permitiendo revisar si se presentan fugas de agua al momento de cargar al reactor, así como verificar el buen funcionamiento del tomador de muestras. Otro aspecto muy importante es la buena transferencia de corriente de la fuente de poder a los electrodos de aluminio y fierro, esto se ve reflejado en la formación de burbujas hidrogeno, así como la aparición los hidróxidos de aluminio en el ánodo. Ensayos con agua sintetica Caracterización físico-química y biológica del efluente a evaluar Caracterización físico-química y biológica del efluente a evaluar Ensayos de laboratorio definitivos Luego de realizar el análisis físico químico y biológico del agua residual industrial monitoreada, se inició la etapa de pruebas con un efluente real con la perspectiva de hallar la eficiencia del tratamiento electroquímico planteado en los objetivos de la presente investigación. Para esto se hicieron varias corridas de tratamiento, en los cuales al inicio se mantuvo las condiciones iniciales del efluente y solo se varió la intensidad de corriente. En una segunda etapa se varió el pH de su estado inicial a un medio básico y un medio acido, esto nos servirá para evaluar una de las variables más importantes del proceso de electrocoagulación. Ensayos de laboratorio definitivos Por ser un efluente industrial y con la finalidad de cumplir el objetivo planteado en esta investigación, se evaluó el porcentaje de remoción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno DQO , es decir se midió la DQO inicial y luego del tratamiento la DQO final , esta se tomó a los 5 , 10 y 15 minutos de tratamiento. Ensayo a PH 7.12 Ensayo a PH 4 Ensayo a PH 10 Evaluacion del lodo generado en las pruebas La bibliografía y estudios anteriores indican que el lodo del proceso de electrocoagulación es más seco y compacto, más fácil de manejar y su disposición final es más económico debido a un menor volumen. Se realizaron pruebas con el agua residual industrial utilizada en esta investigación, sometiéndola a las condiciones óptimas de tratamiento con un amperaje de 5A y un tiempo de 15 min de tratamiento Analisis y discusión de resultados Luego de preparar el agua sintética hasta alcanzar una turbiedad de 660 UNT, se realizaron pruebas con la celda de electrocoagulación como una fase preliminar antes de realizar las pruebas definitivas. En esta etapa se evaluó la remoción de turbiedad, obteniéndose buenos resultados llegándose a reducirla hasta 17 UNT en un tiempo de 15 minutos. La eficiencia promedio obtenida con el proceso de electrocoagulación fue del 97% en la remoción de turbiedad. Resultados con la muestra de efluente industrial El parámetro evaluado para determinar la eficiencia fue la DQO, esto para obtener un porcentaje de remoción de contaminantes en el efluente después del tratamiento. Otro parámetro importante fue la turbiedad que fue medido al inicio y al final del tratamiento. Resultados con la muestra de efluente industrial a PH 7 Resultados con la muestra de efluente industrial a PH 4 Resultados con la muestra de efluente industrial a PH 10 Variacion de PH, Conductividad y Temperatura Variación del pH Los valores óptimos de pH según estudios anteriores para este tipo de tratamiento es con valores cercanos a 7. Según Arango, se sabe que este influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal para formar un hidróxido. Variación de la conductividad La conductividad es uno de los parámetros que influye en la eficiencia de la electrocoagulación, un incremento de esta genera un aumento en la densidad de corriente. En este estudio en particular la conductividad inicial del efluente presentó un valor de 2930 uS/cm (Tabla 19), el cual es aceptable y en las pruebas preliminares se observó una buena conducción de la corriente. Según la bibliografía en algunos casos es necesario agregar cloruro de sodio para mejorar la conductividad del efluente, en el caso de nuestro proyecto no fue necesario por lo indicado anteriormente. Variacion de la temperatura Un incremento de temperatura aumenta la velocidad de la reacción, independientemente de que ésta sea exotérmica o endotérmica. La velocidad de la reacción se duplica por cada 10ºC de aumento de temperatura. Esto hace de suponer que podría ser beneficioso para el proceso, sin embargo un incremento de temperatura en el proceso de electrocoagulación lleva a la dispersión de los agregados formados durante el proceso. Por todo esto se realizó pruebas para determinar la variación de la temperatura en la solución con respecto al tiempo (Tabla21) de la solución sometido a electrocoagulación observándose que aumento de un 1°C por cada 5 minutos de tratamiento , con esto se evidencia el paso de la corriente en la solución tratada. Estas mediciones se realizaron con las mejores condiciones de operación (tabla 20) de la celda, como se indica en el siguiente cuadro. MODULO PILOTO DE ELECTROCOAGULACION APLICACIONES DE LA ELECTROCOAGULACION EN EL SECTOR INDUSTRIAL MANTENIMIENTO BASICO DE LOS SISTEMAS DE ELECTROCOAGULACION INDUSTRIALES PROGRAMA BASICO DE O&M DE UNA PTAR EMPLEANDO ELECTROCOAGULACION 1) Acondicionamiento y regulación del PH antes de iniciar el tratamiento del efluente, atraves de un ecualizaor y un sistema de control e PH. 2) Dosificacion de un floculante comercial con una concentración de 1 ppm para acelerar la formación de precipitado y la generación de lodos estabilizados como sub productos. 3) Cambio de electrodos de sacrificio (ánodos) en un promedio de 02 meses según el tipo de efluente que se este tratando y el consumo de energía que se este empleando. 4) Limpieza de los electrodos de pasivación (Catodos) con concentraciones moderadas de acido sulfurico o acido clorhidrico para evitar la incrustación y formación de depósitos en las placas metálicas. 5) Limpieza periodica de las unidades complementarias que acompañan a la unidad de Electrocoagulacion como el clarificador o DAF, el tanque mezclador de polímero, unidades de ecualización, sistemas de filtros a presión y/o filtros de carbon activado y el filtro prensa ESQUEMA GENERAL DE UNA PLANTA DE ELECTROCOAGULACION Y SUS UNIDADES AUXILIARES PROYECTOS INDUSTRIALES EN DESARROLLO EMPLEANDO LA ELECTROCOAGULACION PROYECTO EN EMPRESA DE PRODUCTOS QUIMICOS DP WORLD PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE PTAR PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES GENERADOS POR UNA EMPRESA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE 35 M3/DIA PARA LA EMPRESA DP WORLD ANTECEDENTES Para el caso de Ventanillasegún la caracterización realizada a los efluentes industriales se concluye lo siguiente: PUNTO DE MONITOREO No 1: De acuerdo al Decreto Supremo D.S. Nº010-2019-VIVIENDA en donde se establecen los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de Aguas Residuales no Domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario. Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio de la muestra S-0001858557 Punto 1 Ubicado en la zona de lavado Coordenadas 18L 0267836 E / 8677628 N, no cumplen con los valores máximos admisibles por el Decreto Supremo para la evaluación en los parámetros regulados Demanda Bioquímica de Oxígeno (1650 ppm), Demanda Química de Oxígeno (2460 ppm), Aluminio, Cobre, Plomo, Zinc, Sulfatos (1634.96 ppm), Sulfuros, Sólidos Sedimentables (89.2 ml/L/h), Sólidos Totales en Suspensión (2916 ppm) y pH (3.4). ANTECEDENTES PUNTO DE MONITOREO No 2: La muestra no es líquida, se considera como muestra de Aceite. PUNTO DE MONITOREO No 3: De acuerdo al Decreto Supremo D.S. Nº010-2019-VIVIENDA en donde se establecen los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de Aguas Residuales no Domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario. Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio de la muestra S-0001858561 Punto 3 Ubicado en la trampa de grasas Coordenadas 18L 0267824 E / 8677607 N, no cumplen con los valores máximos admisibles por el Decreto Supremo para la evaluación en los parámetros regulados Aceites y Grasas (68000 ppm), Demanda Bioquímica de Oxígeno (12500 ppm), Demanda Química de Oxígeno (154762 ppm), Aluminio (94,16 ppm), Zinc (78.90 ppm) y pH (4.5). VALORES MAXIMOS ADMISIBLES SEGÚN D.S. 010-2019 VIVIENDA VALORES MAXIMOS ADMISIBLES SEGÚN D.S. 010-2019 VIVIENDA ESQUEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO TRATAMIENTO PRELIMINAR Se plantea un sistema de pretratamiento para separar solidos finos en el efluente generado por la empresa para luego ser llevado a un sistema ecualizador que permita homogenizar la carga de contaminantes y acondicionar el caudal del efluente, adicionalmente se acondicionara el PH acido de dicho efluente que permita el correcto funcionamiento de las etapas de tratamiento posteriores. TRATAMIENTO PRIMARIO Se empleará un sistema biológico con un sistema de aireación incorporado que permita reducir la carga orgánica presente en el efluente representado por el DBO y DQO así como de ciertas sustancias contaminantes como los Solidos suspendidos y Sulfatos. Los lodos generados por esta etapa de tratamiento serán llevados a un sistema de filtro prensa que serán acondicionados para su disposición final. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO SECUNDARIO Para esta etapa se empleará la tecnología de Electrocoagulación que permitirá remover los Solidos Suspendidos, metales pesados y el remanente de carga orgánica presente en el efluente tratado, adicionalmente el proceso permitirá realizar una desinfección al agua residual y generara un lodo compacto y estabilizado que serán llevados para su posterior tratamiento empleando un filtro prensa para su posterior disposición final. TRATAMIENTO TERCIARIO En esta etapa final se usará un filtro de arena a presión que permitirá remover los solidos suspendidos y disueltos que aun quedan presentes en el efluente tratado para de esta forma poder obtener una calidad de agua apropiada para el reúso en otras actividades auxiliares que el cliente desee emplear PROPUESTA ECONOMICA COSTOS OPERATIVOS DE LA TECNOLOGIA PROPUESTA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE PTAR PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES GENERADOS POR UNA EMPRESA DE CURTIEMBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS DE 200 M3/DIA PARA LA EMPRESA LOS ANGELES (AREQUIPA) PRUEBA PILOTO DE ELECTROCOAGULACION EN CURTIEMBRE LOS ANGELES PRUEBA PILOTO DE ELECTROCOAGULACION EN CURTIEMBRE LOS ANGELES COSTOS OPERTATIVOS DE LA PTAR PLANTAS INSTALADAS EN EL PERU EMPLEANDO ELECTROCOAGULACION 1) TECNOLOGIA TEXTIL (anexo video) desde casi 8 años (https://youtu.be/0tGTKD8k6tg) 2) SUDAMERICANA DE FIBRAS (6 años) 3) COTTON KNIT (5 años) Primera planta en el Perú donde se recupera el 65% de los efluentes para su re-uso https://youtu.be/lvQ5QOO-Rhc https://youtu.be/trsmPHvTMk0 https://youtu.be/MdnLsl6Ma_Q https://youtu.be/dtaOfdbhJrY 4) CORPORACION REY (5 AÑOS) https://youtu.be/qIzyPk-XxX0 https://youtu.be/PPyN-Tk-yu8 https://youtu.be/pipV8Hsk4cg https://youtu.be/0tGTKD8k6tg https://youtu.be/lvQ5QOO-Rhc https://youtu.be/trsmPHvTMk0 https://youtu.be/MdnLsl6Ma_Q https://youtu.be/dtaOfdbhJrY https://youtu.be/qIzyPk-XxX0 https://youtu.be/PPyN-Tk-yu8 https://youtu.be/pipV8Hsk4cg PLANTAS INSTALADAS EN EL PERU EMPLEANDO ELECTROCOAGULACION 5)CORPORACIÓN MONTANA/FRUTAROM 6) QUIMICA NAVA (4 anos) 7)SUR COLOR STAR/TOPY TOP (3 años) https://youtu.be/CwsqVQp7Qzw 8) TOPYTOP (1 año) 9) HIALPESA (Puesta en marcha en mayo del 2022) otra planta con recuperación del 65% https://youtu.be/CwsqVQp7Qzw COTTON KNIT COTTON KNIT MONTANA - FRUTAROM MONTANA - FRUTAROM TOPYTOP TOPYTOP TOPYTOP ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EMPLEANDO LA ELECTROCOAGULACION MUCHAS GRACIAS ING. RUBEN ROMAN QUISPETUPA GERENTE GENERAL CITREA SAC Gerencia.citrea@Gmail.com /931177651 CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DEL AGUA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL TRATAMIENTO Y REUSO DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES EMPRESA LIDER EN LA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TECNICO EN TRATAMIENTO DE AGUA Y EFLUENTES mailto:Gerencia.citrea@Gmail.com
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