Logo Studenta

Ejemplo MILL2AX_3

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
Ejemplo MILL2AX_3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUFACTURA AVANZADA 
Ingeniería Mecatrónica Semestre 7 
Alumno(s): Christian Enrique González Robles No. Control: 19131206 
 
 
2 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
Inicialmente a la pieza se le hizo un planeado, debido a que no era un tocho ideal, por lo cual se 
buscó irlo aproximando a las dimensiones finales por medio de esta operación. 
Se removió el material hasta la cara superior que presentaba la pieza con una herramienta plana de 
¾ de pulgada de 2 filos, que se escogió para realizar el planeado con la menor cantidad de pasadas y 
acelerar el proceso. 
 
Posteriormente se definió el perímetro de la pieza, por medio de un contorneado, nuevamente 
debido a que las dimensiones del tocho no eran ideales. Se realizó la operación de contorneado con 
una herramienta plana de ½ pulgada de diámetro de 2 filos. Después de esta operación, las 
dimensiones del tocho se llevaron muy cercanas a las dimensiones finales. 
 
 
3 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
Luego a esto, ya con las dimensiones generales del tocho, se procedió al trabajo de rebaje de las 
esquinas de la pieza con una herramienta plana de .375 pulgadas de diámetro de 2 filos. 
 
Después de esto se realizó la operación de las cajeras irregulares. Respecto a las herramientas 
utilizadas, para el desbaste se optó por una herramienta plana de ¼ de pulgada de 2 filos. Y para el 
contorneado para la terminación de las cajeras, la elección fue por una herramienta plana de .0625 
pulgadas de diámetro, debido a la precisión y detalle que requería esta terminación. 
 
Ya para terminar la pieza, solo faltaban los barrenos pasados, el más grande de ellos se realizó por 
medio de un centrador de 5/8 de pulgada a 90°, y se terminó con una broca de ½ de pulgada a 135°, 
pero debido al ángulo de la broca, el barreno tuvo que ser pasado por una longitud mayor a la 
prevista para eliminar completamente el material que pudo haber dejado la punta en ángulo de la 
misma. 
 
4 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
 
Por su parte, para finalizar, los barrenos más pequeños, se realizaron por medio de un centrador de 
3/8 de pulgada a 90° y se finalizaron con una broca de .272 pulgadas a 135°. De igual manera que 
con el barreno mayor, se tuvo que extender la longitud de pasada de la broca para dejar la 
terminación como debería ser en los barrenos. 
 
 
 
 
5 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
Pieza Final

Continuar navegando