Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN Es el proceso de organizar la manera en que se dispone el trabajo y debe ajustarse a sus: OBJETIVOS Entorno VISIÓN Ing. Jorge Arroyo Castillo PROCESO DE ORGANIZACIÓN COMBINACIÓN DE TAREAS DIVISIÓN DEL TRABAJO DETALLAR EL TRABAJO COORDINACIÓN DEL TRABAJO SEGUIMIENTO Y REORGANIZACIÓN Ing. Jorge Arroyo Castillo PRODUCCION Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios. Fases consecutivas en la elaboración de un producto. Ing. Jorge Arroyo Castillo PRODUCTIVIDAD Es el uso racional e inteligente de todos los recursos que intervienen en un proceso productivo. Ing. Jorge Arroyo Castillo 2. D ¿COMO LOGRO OPTIMIZAR LOS PROCESOS? DEFINE MÉTODOS CRITERIOS PROCEDIMIENTOS UNIFICAN LA FORMA DE TRABAJAR RESULTADO SIEMPRE EL MISMO LA CALIDAD FINAL DEL PRODUCTO / SERVICIO QUEDA ASEGURADA Adoptar un sistema de Calidad!!! ¿Que aporta un sistema de calidad? Ing. Jorge Arroyo Castillo MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS: 1. Para la Empresa Incremento progresivo de la utilización de los recursos. Reducción de tiempos improductivos y negligencia de planta. Reducción de tiempo de reparaciones. Reducción de paradas por inadecuado flujo de material. Reducción de rechazos (reproceso y mermas) Ing. Jorge Arroyo Castillo MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 2. Para los trabajadores Mejora de la organización del trabajo (multifuncionalidad auto supervisión) Reducción de cargas y trabajo innecesario. Incremento de la seguridad industrial. Ing. Jorge Arroyo Castillo EJEMPLO: La producción de una empresa es de 200 prendas por día, la productividad sería :(considerando el número de horas - hombre utilizados). Caso I: Trabajando 10 operarios en un turno de 8 horas: 200 / (10 operarios X 8horas) = 3 pds/horas hombre. Caso II: Trabajando 12 operarios en un turno de 8 horas: 200 /(12 operarios X 8 horas) = 2 pds/horas hombre. Conclusión: La productividad en mayor en el caso I por la mejor utilización de los recursos empleados y el costo será menor. Ing. Jorge Arroyo Castillo CONCEPTOS Eficiencia : Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Eficacia : Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Ing. Jorge Arroyo Castillo INDICADORES DE GESTION Los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente un proceso. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Ing. Jorge Arroyo Castillo ESTUDIO DEL TRABAJO Estudio de Métodos Medición del trabajo Ing. Jorge Arroyo Castillo METODOS DE TRABAJO Para que una empresa o negocio pueda crecer y elevar su rentabilidad es mejorar su productividad, y el elemento fundamental es la implementación de la mejora de métodos. Método es la manera como se realiza una tarea o actividad. Ing. Jorge Arroyo Castillo ESTUDIO DE METODOS Definición: Es el registro y examen crítico, sistemáticos de los modos existentes y proyectado de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos mas sencillos y eficaces y de reducir los costos. Ing. Jorge Arroyo Castillo LOS FINES DEL ESTUDIO DE METODOS Mejorar los procesos y procedimientos. Mejorar la disposición de la planta, taller y lugar de trabajo. Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. Mejorar la utilización de materiales, máquinas y mano de obra. Crear mejores condiciones de trabajo. Ing. Jorge Arroyo Castillo CONDICION INCORRECTA ¿QUÉ ES LA ERGONOMÍA? Es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo y con quienes lo realizan (trabajadores). La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo trae beneficios evidentes. Para el trabajador unas condiciones laborales mas sanas y seguras. Para el empleador el beneficio mas notorio es el aumento de la Productividad. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Influyen Psicológicamente y Físicamente : - Temperatura - Ruido - Iluminación - Ventilación Ing. Jorge Arroyo Castillo SSHH SIN CONDICIONES SSHH ÓPTIMO CONSECUENCIAS : 1. Aumento de la fatiga. 2. Aumento de los accidentes de trabajo. 3. Disminución del rendimiento. 4. Aumento de la tensión nerviosa. 5. Disminución de la producción. 6. Insatisfacción y desinterés en el trabajo. Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo CONDICIÓN INADECUADA POSICIÓN INADECUADA Ing. Jorge Arroyo Castillo CONTENIDO BASICO PARA EL ESTUDIO DE METODOS 1. Descomponer el trabajo en elementos El elemento es una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada compuesta de uno o mas movimientos fundamentales del operario y de los movimientos de la máquina. 2. Estudiar el método mediante el uso de gráficas. - Diagrama de operaciones de proceso (D.O.P.) - Diagrama de Actividades de Procesos (D.A.P.) Ing. Jorge Arroyo Castillo ANALISIS DE LA PRENDA Ing. Jorge Arroyo Castillo FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Fecha de recepción: 20/06/06 Camp aña / Estac ión : Veran o Talla : S 4 6 8 10 12 14 Tejido : Denim Reacción : No usar ácidos DATOS DEL CLIENTE Entrega : 10/07/06 Codigo : CONTEX-001 CARACTERISTICAS DE CONFECCION Nº MEDIDAS ToleranciaTALLAS RECOMENDACIONES : Ver hoja adjunta de especificaciones y muestras ACABADO / EMPAQUE PLANCHADO DOBLADO EMBOLSADO AVIOS ETIQUETAS HILOS Ing. Jorge Arroyo Castillo DETALLES DE CONSTRUCCION Ing. Jorge Arroyo Castillo DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO Símbolos utilizados: Ing. Jorge Arroyo Castillo DIAGRAMA DE OPERACIONES - DOP mangas pz cuello delantero espalda Basta de Cerrar Unión de puños cuello Hombros Voltear Recubierto `+marcar Hombros Pegar cuello etiqu Fijar etiqueta Recubierto cuello Pegar Mangas Cerrar costados Basta de Faldón Limpieza Inspección Operacíon - Inspección RESUMEN 1 D.O.P T-SHIRT 11Operaciones 8 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 T-Shirt T-Shirt manga corta,recub.total.mangas y faldón tubular.cuello de rib. Ing. Jorge Arroyo Castillo Pz 1 delantero Pz 2 delantero Unir Piezas delantero (RM) Unir refuerzo delantero (RC) Pz espalda Unir espalda (RM) Recubierto unión (RC) Unir costados (RM) Pegar elástico boca (RM) elástico pierna (2) cerrar elástico(1) Recubierto boca pierna (CR) (RC) Pegar elástico cintura (RM) Recubierto cintura. (RC) etiqueta marca Pegar etiqueta (CR) Limpieza Inspección (manual) Almacén RM =Remalladora RC = Recubridora CR = Costura Recta) RESUMEN Operación Operación-Inspección Transporte 8 4 1 D.O.P. - Truza niño 3 4 5 1 1 2 2 7 3 8 6 4 1 pz delantera Pzs refuerzo(2) Unir delantero a pzs refuerzo (RM) pz espalda Unir pzs refuerzo con espalda (RM) cinta elástica Pegar cinta elás en boca pierna (RC) etiqueta Cerrar costado 1 + etiq (RM) elástico elasticado cintura (Elastiquera) Cerrar costado 2 (RM) Limpieza Inspección RESUMEN Operación 4 D.O.P. Truza de niña Operación-Inspección 3 Transporte 1 3 2 4 1 2 1 3 1 eficiencia 8 horas OPERACIÓN T-MQ STD 60% Prendas/hora Prendas/día Nº màquinas P=1800 Unir delant con pzs refz + unir espal con pzs refz RM 0.96 1.60 38 300 6 Pegar cinta elática en bocapierna RC 0.43 0.72 84 670 3 Cerrar costado (1) + etiqueta RM 0.24 0.40 150 1200 2 Pegar elástico cintura ELQ 0.16 0.27 225 1800 1 Cerra costado (2) RM 0.21 0.35 171 1371 1 RM = Remalladora RC = Collareta ELQ = Elastiquera Truza niña Koketita eficiencia 8 horas OPERACIÓN T-MQ STD 60% Prendas/hora Prendas/día Nº màquinas P=500/dìa Unir pzs delantero RM 0.08 0.13 450 3600 0.14 Unir refuerzo int delant RC 0.30 0.50 120 960 0.52 Unir pz esp/delaninf RM 0.10 0.17 360 2880 0.17 Recubierto unión esp/del inf RC 0.08 0.13 450 3600 0.14 Unir costados RM 0.20 0.33 180 1440 0.35 Pegar elástico bocapierna RM 0.56 0.93 64 514 0.97 Recubierto bocapierna RC 0.48 0.80 75 600 0.83 Pegar elastico cintura RM 0.40 0.67 90 720 0.69 recubierto cintura RC 0.50 0.83 72 576 0.87 pegar etiqueta CR 0.30 0.50 120 960 0.52 RM = Remalladora RC = Collareta CR = Costura recta Truza niño DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO Símbolos utilizados: Ing. Jorge Arroyo Castillo DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO - DAP mangas pz cuello delantero espalda a Bordar Cerrar Unión de cuello Hombros Espera Voltear Recubierto `+marcar Hombros Pegar cuello etiqu Fijar Basta de etiqueta puños Recubierto cuello Pegar Mangas Cerrar costados Basta de Faldón Limpieza Inspección Operacíon - Inspección 1Almacenamiento Transporte Espera 2 1 RESUMEN 1 D.A.P T-SHIRT 12Operaciones Bordad a taller 9 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1 1 1 8 2 Ing. Jorge Arroyo Castillo DURANTE LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SE DAN OPERACIONES SIMULTÁNEAS. Se debe desarrollar en bloques: Operaciones preliminares. Previos. Ensamble. Acabados. Ing. Jorge Arroyo Castillo SECUENCIA DE OPERACIONES : T-SHIRT OPERACIÓN maquina 1 unión de hombros rem 2 recub.de hombros rec3h 3 cerrar cuello cr 4 voltear cuello+marcar man 5 pegar cuello rem 6 fijar etiqueta cr 7 recub.de cuello rec3h 8 basta de puños rec3h 9 pegar mangas rem 10 cerrar costados rem 11 basta de faldón rec3h 12 Limpieza hilos + inspec man Ing. Jorge Arroyo Castillo N° BLO DESCRIPCION UNID. MAQ. 1 MARCAR VIVOS DE BOLSILLO OJAL (ANCHO ½ “) 22 MANUAL 2 PEGAR VIVOS A DELANTEROS 2 RECTA 3 RECORTAR Y HACER PIQUETES 4 MANUAL 4 PESPUNTAR VIVOS DE ½ “ANCH.( PARTE ESTERNA) 2 RECTA 5 PESPUNTAR VUELTA (UNIR VUELTA Y COMPLEM.) 2 RECTA 6 COLOCAR VISTA Y PESPUNTAR BOLSILLO ( PARTE SUP.) 2 RECTA 7 REMALLAR CONTORNO BOLSA DE BOLSILLO 2 REMALL 8 ATRACAR EXTREMOS DE BOLSILLO (4 ATRAQUES) 2 ATRACA. 9 UNIR HOMBROS 2 REMALL 10 PESPUNTAR HOMBROS 2 RECTA 11 PEGAR MANGAS 2 REMALL 12 PESPUNTAR CONTORNO DE ZIZA 2 RECTA 13 CERRAR COSTADOS 2 REMALL 14 UNIR HOMBROS 2 REMALL 15 PESPUNTAR HOMBROS 2 RECTA 16 PEGAR MANGAS 2 REMALL 17 PESPUNTAR CONTORNO DE SISA 2 RECTA 18 CERRRAR COSTADOS 2 REMALL 19 ORILLAR EXTENSION DE PRETINA 2 REMALL 20 UNIR PRETINA TEJIDA A EXTENSION 2 RECTA 21 CERRAR PUÑOS (EMBOLSADO) 2 RECTA 22 VOLTEAR PUÑOS 2 MANUAL 23 UNIR CUELLO PARTE SUPERIOR (EMBOLSADO) 1 RECTA 24 ARMAR ETIQUET. FASCO (PROCEDI-COMPOS-RSOC-O/P) 5 RECTA 25 FIJAR ETIQUETA EN COSTADO DE ESPALDA A 4 1/2 “ 5 RECTA 26 UNIR CUERPO Y FORRO A EXTENS.DE PRET. SEPARADOS4 RECTA 27 EMBOLSAR CUERPO Y FORRO INSERTANDO PRETINA 1 RECTA 28 PEGAR PUÑOS 2 RECTA 29 PEGAR CUELLO A CUERPO 1 RECTA 30 EMBOLSAR EXTREM. DE CUELLO INTERIOR CON FORRO 1 RECTA 31 MARCAR CIERRES (PARA PRETINA Y CUELLSO) 2 MANUAL 32 PEGAR CIERRE (IZQ. Y DER.) ENTRE CUERPO Y FORRO 2 RECTA 33 PESPUNTAR CONTORNO DE PECHERA Y CUELLO A 5/16”2 RECTA 34 ASENTAR CUELLO INSERTANDO ( ETIQUETA+ TALLA) 1 RECTA E N S A M B L E SECUENCIA DE OPERACIONES: CASACA BOLSILLO OJAL P/ DAMA B O L S IL L O C U E R P O F O R R O P R E V IO S Ing. Jorge Arroyo Castillo Polo Box Ing. Jorge Arroyo Castillo OPERACIÓN std maquina 1 basta faldón delantero 0.30 recub 2 basta faldón espalda 0.30 recub 3 preparar etiq+talla 0.35 recta 4 Basta de mangas 0.70 recub 5 marcar delantero 0.30 man 6 Pegar pechera 0.60 recta 7 abrir delantero 0.50 man 8 Embolsar cuello 0.70 recta 9 Unión de hombros 0.50 rem 10 Recubierto de hombros 0.40 recub 11 pegar cuello-cinta 0.60 rem 12 Sep + recor+insp cuello 0.60 man 13 Asentado de cuello 0.80 recta 14 pespunte de pechera 0.85 recta 15 asentado de pechera 0.60 recta 16 recuadro 0.70 recta 17 Pegar Mangas 0.80 rem 18 Recubierto de sisas 0.65 recub 19 cerrar costados+orill 1.00 rem 20 pegar cinta twill abert. 0.85 recta 21 sep+emparej abertura 0.40 man 22 pinza 0.50 recta 23 asentado de ventz 1.00 recta 24 pegar etiqueta 0.40 recta 25 ojalar 0.40 ojal. 26 marcar para pegar botón 0.40 man 27 botonar (3)+ 1 repuesto 0.40 bot. 28 Atraque de puños 0.40 recta 29 limpieza+insp.final 1.50 man 17.50 min POLO BOX M/C C/VENTZ Ing. Jorge Arroyo Castillo OPERACIÓN MAQUINA EMBOLSAR CUELLO RECTA RECORTAR/VOLTEAR PTAS.CUELLO MANUAL PLANCHAR PUNTAS DE CUELLO MANUAL PESPUNTAR CUELLO RECTA RECOGER CADENA MANUAL BASTILLAR PIE DE CUELLO RECTA PEGAR PIE A CUELLO REMALLE RECORTAR/VOLTEAR PIE MANUAL PESPUNTAR PIE DE CUELLO RECTA MARCAR PIE DE CUELLO MANUAL OJALAR PIE DE CUELLO OJALADORA UNIR DELANTERO (2) REMALLE PESPUNTAR UNIR DELANTERO(2) RECTA PLANCHAR DELANTEROS IZQ+DER MANUAL PESPUNTAR DELANTER. IZQ.(1 AGU) RECTA PESPUNTAR DELANTER. DER.(2 AGU) PLANA OJALAR DELANTERO BLUSA (6) OJALADORA UNIR ESPALDA (2) REMALLE PESPUNTAR UNIR ESPALDA (2) RECTA UNIR HOMBROS REMALLE PESPUNTAR HOMBROS PLANA PEGAR MANGA LARGA REMALLE PESPUNTAR SISAS MANG.CORTA PLANA FIJAR ETIQUETA DE COSTADO RECTA CERRAR COSTADOS CERRADORA PEGAR CUELLO 1ER. PASE RECTA ASENTAR CUELLO 2DO. PASE RECTA PEGAR ETIQUETA MARCA RECTA BASTILLAR MANGA CORTA RECTA BASTA FALDON RECTA MARCAR P/PEGAR BOTON(7) MANUAL PEGAR BOTON (7)+ADICIONAL(2) BOTONERA ABOTONADO (7) MANUAL CORTA HILO MANUAL INSPECCION FINAL INSPECCION BLUSA LIZ MANGA CORTA Ing. Jorge Arroyo Castillo (Inspección) Operación 9 Transportes 8 26.10 metros Demora 1 Diagrama de recorrido para la confección de una truza para niña Remalladora Remalladora Remalladora Elastiquera Remalladora Remalladora Collaretera Recubridora Recta Zc Zc Recta autom Recta autom CR Recubridora CR MESA DE CORTE Esta mpad o MESA DE LIMPIE ZA Rem Rem autom Recubr idora 3 4 5 6 7 1 2 8 OFICINA 9 1 Ing. Jorge Arroyo Castillo recorrido Ahorro % Operación 9 Transportes 8 9.4 16.7 64% Demora 1 LAYOUT PROPUESTO Diagrama de recorrido para la confección de una truza para niña propuesto Remalladora Recubridora Remalladora Elastiquera Recubridora engarzado Remalladora p/elastico Remalladora Recubridora Remalladora Remalladora Remalladora Costura Recta Costura Recta Tricotera Costura Recta Plana MESA DE CORTE OFICINA Collaretera Zic Zac Costura Recta MESA DE TRABAJO MESA SS.HH. Ing. Jorge Arroyo Castillo MEDICION DEL TRABAJO Definición: Significa la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un operario calificado en llevar a cabo una tarea definida según una norma de ejecución establecida. Objetivo : Investigar, Reducir y finalmente Eliminar los tiempos improductivos que se dan en el proceso de producción. Ing. Jorge Arroyo Castillo Usos : a) Determinar la presencia y causa de los tiempos improductivos. b) Para determinar el salario. c) Facilita la supervisión. d) Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción precisos y justos. e) Planificar y controlar la producción en base a datos sobre maquinaria, mano de obra y equipos que se necesitarán para cumplir un plan de trabajo y aprovechar la capacidad de producción. f) Obtener información para presupuesto de ofertas, precios de venta y plazos de entrega. Ing. Jorge Arroyo Castillo Usos: g) Ayuda a establecer las cargas de trabajo. h) Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos. i) Ayuda a entrenar nuevos trabajadores. Ing. Jorge Arroyo Castillo nº operación std maq 1 Cerrar cuello 0.60 recta 2 Basta de mangas 0.60 recub 3 Pegar mangas c/viv del 0.80 rem 4 Pegar mangas c/viv esp 1.00 rem 5 Pegar etiq. + talla 0.20 recta 6 Pegar cuello 0.60 rem 7 Fijar etiqueta 0.40 recta 8 Recubierto de cuello 0.55 recub 9 Cerrar costados 0.80 rem 10 Bastade Faldón 0.60 recub 6.15 Resumen Remalladora 3.20 Recta 1.20 Recubridora 1.75 6.15 Ing. Jorge Arroyo Castillo Operaciones maq std 1 pegar etiqueta recta 0.50 2 unión de hombro(1) rem 0.25 3 collareta escote coll 0.70 4 union de hombro(2) rem 0.25 5 collareta sisas coll 0.80 6 cerrar costados rem 0.85 7 basta de faldón recub 0.60 8 atraque de sisas recta 0.60 9 limpieza+inspecc man 1.20 5.75 min RESUMEN remalle 1.35 recta 1.10 collareta 1.50 recubridora 0.60 manual 1.20 5.75 Ing. Jorge Arroyo Castillo REVISION DE CONCEPTOS Tiempo Inactivo: Es la porción de un período regular de trabajo, durante el cual una máquina que está capacitada y disponible para trabajar no se utiliza. Tiempos improductivos: Es toda interrupción que obligue al trabajador, o a la máquina, o a ambos, a suspender la producción o las operaciones que se encontraban realizando, sea cual fuese su causa. Ing. Jorge Arroyo Castillo Tiempo estándar : Es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. Ing. Jorge Arroyo Castillo REPROCESOS CONFECCION INSPECCIÓN FINAL RECUPERACIÓN CALIDAD 1 CALIDAD 2 CALIDAD 3 Ing. Jorge Arroyo Castillo INSPECCION EFECTO INPUT OUTPUT Instrucciones de trabajo Programa de Mantenimiento CONTROL DE CALIDAD Entrenamiento, Sel Proveedores RETROALIMENTACION ASEGURAMIENTO Control de Insumos controles PROCESO EVITA QUE EL PRODUCTO MALO SALGA AL MERCADO CALCULO DEL NÚMERO DE PIEZAS POR HORA (PZS/HORA) OPERACIÓN TIPO DE MAQUINA TIEMPO ESTÁNDAR (SEGUNDOS) TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) UNIÓN DE HOMBROS REMALLADORA 24 0.40 PIEZAS/HORA = 60 MINUTOS 0.40 MINUTOS PIEZA PIEZAS/HORA = 150 100% EFICIENCIA Ing. Jorge Arroyo Castillo CALCULO DEL NÚMERO DE PIEZAS POR HORA (PZS/HORA) OPERACIÓN TIPO DE MAQUINA TIEMPO ESTÁNDAR (SEGUNDOS) TIEMPO ESTÁNDAR (MINUTOS) EMBOLSADO DE CUELLO RECTA 42 0.70 PIEZAS/HORA = 60 MINUTOS 0.70 MINUTOS PIEZA PIEZAS/HORA = 86 100% EFICIENCIA Ing. Jorge Arroyo Castillo PIEZAS/HORA = 150 100% EFICIENCIA PIEZAS/DIA= 150 PIEZAS X NUMERO DE HORAS DE LA JORNADA DIARIA PIEZAS / DIA = 150 X 8 horas PIEZAS / DIA = 1,200 Ing. Jorge Arroyo Castillo PIEZAS/HORA = 86 100% EFICIENCIA PIEZAS/DIA= 86 PIEZAS X NUMERO DE HORAS DE LA JORNADA DIARIA PIEZAS / DIA = 86 X 8 horas PIEZAS / DIA = 688 Ing. Jorge Arroyo Castillo DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR Tres de las técnicas más importantes para determinar el tiempo estándar son: 1.- Cronometraje 2.- Datos estándar 3.- Muestreo del trabajo Ing. Jorge Arroyo Castillo 1.- CRONOMETRAJE Se divide en: 1.Determinación del número de ciclos a cronometrar: Depende del grado de exactitud deseado y de la variabilidad de los tiempos observados en el estudio preliminar. Método estadístico. Ing. Jorge Arroyo Castillo MODELO: FECHA: N° Operación tipo de maquina t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 Sum Promedio (Min) Factor de Valoración % Suplementos Tiempo estándar (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS ANALISTA: O/P: Ing. Jorge Arroyo Castillo DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR Tiempo estándar = Tiempo Normal + suplementos TSTD = Tiempo observado x Factor de valoración + suplementos Ing. Jorge Arroyo Castillo DETERMINAR LA VALORACION DEL RITMO DE TRABAJO La valoración del ritmo de trabajo del operario y los suplementos de tiempo que se deben preveer sigue siendo en gran parte del criterio y experiencia del analista. La escala de 0 a 100 es la que más se utiliza; el 0 representa la actividad nula y el 100 el ritmo normal del trabajo del operario calificado motivado. Ing. Jorge Arroyo Castillo TIEMPO NORMAL Tiempos Observados Factor Valoración _____Constante 0.20 100 0.20 0.16 125 0.20 0.25 80 0.20 Ing. Jorge Arroyo Castillo ¿CÓMO SE APLICA LOS SUPLEMENTOS? Los suplementos es el que se añade al tiempo básico para dar al operario la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y que para que pueda atender sus necesidades personales. Los suplementos en Costura: 15% - 20% Ing. Jorge Arroyo Castillo MEDICION DEL TRABAJO Para facilitar la medición del trabajo se divide en operaciones (cada operación se puede dividir en elementos. Pero requiere de mas plazo para el estudio) Se puede realizar inicialmente 10 tomas de cada operación, luego se determina cuantos ciclos se van a estudiar para llegar al estándar, se utiliza el método estadístico. Ing. Jorge Arroyo Castillo REGISTRO DE TIEMPOS DE OPERACION N° Operación t-maq t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 Sum Promedio (Min) 1 Cerrar cuello Recta 0.20 0.18 0.20 0.18 0.22 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 1.92 0.19 2 Basta de mangas Recubridora 0.35 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 3.43 0.34 3 Union de Hombros Remalladora 0.40 0.40 0.40 0.42 0.45 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 4.09 0.41 4 Pegar Cuello Remalladora 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55 0.50 0.55 0.5 5.3 0.53 5 Pegar Mangas Remalladora 0.70 0.70 0.70 0.70 0.65 0.65 0.70 0.65 0.60 0.7 6.75 0.68 6 Cerra costados Remalladora 0.80 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75 0.75 0.70 0.70 0.75 7.6 0.76 7 Basta de Faldón Recubridora 0.60 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60 0.65 0.60 0.60 0.6 6.2 0.62 8 Pegar etiqueta Recta 0.40 0.40 0.42 0.45 0.42 0.40 0.40 0.40 0.38 0.38 4.05 0.41 9 Limpieza Manual 0.50 0.45 0.45 0.50 0.50 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 4.7 0.47 4.40 T-SHIRT BASICO Ing. Jorge Arroyo Castillo CALCULO DEL TIEMPO ESTANDAR N° Operación t-maq t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 Sum Prom (MIN) Factor Valor % Suple T-STD (min) 1 Cerrar cuello manual 0.20 0.18 0.20 0.18 0.22 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 1.92 0.19 0.80 1.20 0.18 2 Basta de mangas manual 0.35 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 3.43 0.34 0.80 1.20 0.33 3 Union de Hombros máquina 0.40 0.40 0.40 0.42 0.45 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 4.09 0.41 0.80 1.20 0.39 4 Pegar Cuello máquina 0.55 0.55 0.55 0.55 0.5 0.5 0.55 0.5 0.55 0.5 5.3 0.53 0.80 1.20 0.51 5 Pegar Mangas máquina 0.7 0.7 0.7 0.7 0.65 0.65 0.7 0.65 0.6 0.7 6.75 0.68 0.80 1.20 0.65 6 Cerra costados máquina 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.75 0.75 0.7 0.7 0.75 7.6 0.76 0.80 1.20 0.73 7 Basta de Faldón manual 0.6 0.65 0.65 0.65 0.6 0.6 0.65 0.6 0.6 0.6 6.2 0.62 0.80 1.20 0.60 8 Pegar etiqueta máquina 0.4 0.4 0.42 0.45 0.42 0.4 0.4 0.4 0.38 0.38 4.05 0.41 0.80 1.20 0.39 9 Limpieza manual 0.5 0.45 0.45 0.5 0.5 0.45 0.45 0.5 0.45 0.45 4.7 0.47 0.80 1.20 0.45 4.23 Ing. Jorge Arroyo Castillo OPERACIÓN maquina Tiempo observado Factor de valoración Tiempo Normal Suplementos STD 1 cerrar cuello recta 0.15 0.80 0.12 20% 0.14 2 voltear cuello+marcar man 0.32 0.80 0.26 15% 0.29 0.00 0.00 3 unión de hombros rem 0.41 0.80 0.33 20% 0.39 4 recub.de hombros rec3h 0.31 0.80 0.25 20% 0.30 5 pegar cuello rem 0.52 0.80 0.42 20% 0.50 6 preparar etiqueta+talla recta 0.31 0.80 0.25 20% 0.30 7 fijar etiqueta recta 0.31 0.80 0.25 20% 0.30 8 recub.de cuello rec3h 0.48 0.80 0.38 20% 0.46 9 pegar mangas rem 0.72 0.80 0.58 20% 0.69 10 recub.de sisas rec3h 0.68 0.80 0.54 20% 0.65 11 cerrar costados rem 0.84 0.80 0.67 20% 0.81 12 basta de puños rec3h 0.68 0.80 0.54 20% 0.65 13 basta de faldón rec3h 0.63 0.80 0.50 20% 0.60 14 Limpieza hilos + inspec man 1.56 0.80 1.25 15% 1.44 7.53 HOJA DE TIEMPOS ESTANDAR - T-SHIRT Ing. Jorge Arroyo Castillo Gap Stitch Common Federal Stitch Identification Name Number Top Bottom S/N Lockstitch Single-Needle Lockstitch 301 Stitch formed by a needle thread passing through the material and interlacing with an underthread supplied from a bobbin. 2/N Lockstitch Double-Needle Lockstitch 301 Stitch formed by 2 needle threads passing through the material and interlacing with underthreadssupplied from 2 separate bobbins. 2/TH Overlock 2-Thread Overlock 503 Stitch formed by 1 needle thread passing through the material and brought to the edge to be interlooped with a looper thread. 3/TH Overlock 3-Thread Overlock 504 Stitch formed with 1 needle thread passing through the material and interlooped with 1 looper thread and 1 cover thread. 4/TH Overlock 4-Thread Overlock 514 Stitch formed with 2 needle threads passing through the material and interlooped with 1 looper thread and 1 cover thread. Stich Drawings Stitch Definition Gap Inc. Stitch Terminology Ing. Jorge Arroyo Castillo Gap Stitch Common Federal Stitch Identification Name Number Top Bottom S/N Chainstitch Single-Needle Chainstitch 401 Stitch formed by 1 needle thread passing through the material and interlaced with 1 looper thread. 2/N Chainstitch Double-Needle Chainstitch 401 Stitch formed by 2 needle thread passing through the material and interlaced with 2 looper thread. Multi/Chainstitch Multi-Needle Chainstitch 401 Stitch formed by 3 or more needle threads passing through the material and interlacing with the same number of looper threads. Safety Stitch 5-Thread Safety Stitch, 516 Combination stitch consisting of a single-needle 5/TH overlock chainstitch and a 3-thread Overlock. 2/N Coverstitch 3-Thread Coverstitch 406 Stitch formed by 2 needle threads passing through the material and interlacing with 1 looper thread 3/N Coverstitch 4-Thread Coverstitch 407 Stitch formed by 3 needle threads passing through the material and interlacing with 1 looper thread. 2/N, 4TH 2/N, 4TH Coverstitch or 602 Stitch formed with 2 needle threads passing Coverstitch 2/N Top & Bottom through the loop of a cover thread, continuing Coverstitch through the material and interlooped with a looper thread. Stich Drawings Stitch Definition Ing. Jorge Arroyo Castillo FACTORES A CONSIDERAR Cuando esté estandarizando las puntadas por pulgada, usted siempre debe de tener en cuenta que entre más puntadas por pulgada se usen en la costura, más largos serán los ciclos para terminar la misma. Ciclos largos de costura se traducen en altos costos de labor y bajos niveles de producción. Una Máquina de coser corriendo a 5,000 PPM a 8 ppp coserá 17.4 yardas de tela / minuto. Una Máquina de coser a 5,000 PPM a 14 ppp coserá 9.9 yardas de tela / minuto. A más puntadas por pulgada más Hilo por cada puntada de costura. “Esto contribuye a más resistencia y elasticidad de la costura pero incrementa el consumo de hilo. Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS ING. JORGE ARROYO CASTILLO HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Hoja de especificaciones del diseño. Hoja de medidas (molde-costura-acabado). Hoja de especificaciones de costura. Listado de avíos. Método de control é inspección. Ing. Jorge Arroyo Castillo FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO 1. Falta de compromiso del empresario. 2. Pobre análisis en la etapa de desarrollo del producto. 3. Falta de control de procesos y materiales. 4. Métodos y equipos no adecuados. 5. Inadecuado adiestramiento. 6. Falta de una cultura de calidad. Ing. Jorge Arroyo Castillo 1.- FALTA DE COMPROMISO DEL EMPRESARIO Cambio de actitud. Predicar con el ejemplo. Ing. Jorge Arroyo Castillo 2.- POBRE ANÁLISIS EN LA ETAPA DE DESARROLLO DE PRODUCTO Interpretación y/o elaboración de la Ficha Técnica ú Hoja de especificaciones. Análisis de la Prenda. Secuencia de Operaciones. Ing. Jorge Arroyo Castillo 3.- FALTA DE CONTROL DE PROCESOS Y MATERIALES Desconocimiento de las tolerancias. No se determinaron los puntos críticos (Corte, costura, acabados, lavado, E/. B/. Conocer especificaciones de los materiales y verificarlos. Falta de registros de control. Ing. Jorge Arroyo Castillo 4.- METODOS Y EQUIPOS NO ADECUADOS Buscar el método más adecuado con el menor tiempo. Utilizar la maquinaria y equipos adecuados correcta para las costuras que nos indica la Hoja de especificaciones. Incorporar tecnología paulatinamente. Ing. Jorge Arroyo Castillo 5.- INADECUADO ADIESTRAMIENTO No se toma la debida importancia a la capacitación. Capacitaciones ineficientes. Personal no calificado por falta de capacitación continua. Ing. Jorge Arroyo Castillo 6.- FALTA DE UNA CULTURA DE CALIDAD Se considera al operario como una máquina sin opinión. Mejoramiento continuo. Ing. Jorge Arroyo Castillo AREA DE TRABAJO Bien organizada en todo momento. Ambiente limpio, seco. Buena iluminación. Seguridad é Higiene Industrial Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo EN CORTE:¿QUÉ CONTROLO? Hoja de especificaciones del diseño. Verificación y selección de la tela. Moldes (medidas, piquetes) Tizado (proporción correcta). Tendido (tensión de paños, empalmes). Corte de piezas (simetría). Habilitado – Acomodar en Paquetes. Numeración. Fusionado (cuellos, plaquetas) Ing. Jorge Arroyo Castillo UBICACIÓN DEL STICKER DE HABILITADO 3" 3" STICKER ENUMERADO Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo EN COSTURA:¿QUÉ CONTROLO? Hoja de especificaciones (Medidas). 1. Tamaño de la puntada Longitud Ancho 2. Tensiones de la puntada Puntadas sueltas Costuras reventadas Costuras retorcidas Ing. Jorge Arroyo Castillo 3. Secuencia de la puntada Aguja despuntada Tensiones flojas o muy ajustadas. Mala colocación de la aguja. Hilo inadecuado. Máquina descentrada. 4. Ancho de costura Uso de prénsatelas de compensación. Uso de guiadores. Ing. Jorge Arroyo Castillo 5. Elasticidad de costura Número de puntadas por pulgada. Tipo de costura. Resistencia de la costura. 6. Distorsión de la costura. Formación de pliegues. Formación de arrugas. Empalmes de costura. Ondeados en la costura. Costuras sin atraques inicial y final. Pespuntes disparejos. 7. Medidas de acuerdo a especificaciones Ing. Jorge Arroyo Castillo EN ACABADOS:¿QUÉ CONTROLO? Hoja de especificaciones (Medidas). 1. Limpieza de Hilos (corte de hilos sobrantes). 2. Limpieza de stickers. 3. Manchas. 4. Planchado de la Prenda. 5. Doblado y embolsado. (Stickers, Hang-Tag, Price Tickets, Sujetadores). 6. Encajado (Medidas de caja, peso límite, rótulos, sellado). Ing. Jorge Arroyo Castillo ZONAS TECNICAS Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo Ing. Jorge Arroyo Castillo EL ESTAMPADO:¿QUÉ CONTROLO? Plantillas. Muestras aprobadas por el cliente. Ubicación. Colores. Manchas, .. Termo fijado insuficiente. Fuera de tono. Ing. Jorge Arroyo Castillo EL BORDADO:¿QUÉ CONTROLO? Plantillas. Muestras aprobadas por el cliente. Ubicación. Colores. Puntadas saltadas. Acumulación de hilo. Pelón, entretela. Ing. Jorge Arroyo Castillo CONTROL DE AVIOS Hilos de coser. Etiquetas. Botones, Broches. Cintas. Cierres. Bolsas. Etc. Ing. Jorge Arroyo Castillo ING. JORGE ARROYO CASTILLO jorge.arroyoc@ciplima.org.pe Diapositiva 1: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Diapositiva 2: ORGANIZACIÓN Diapositiva 3: PROCESO DE ORGANIZACIÓN Diapositiva 4: PRODUCCION Diapositiva 5: PRODUCTIVIDAD Diapositiva 6 Diapositiva 7: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Diapositiva 8: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Diapositiva 9: Ejemplo: Diapositiva 10: CONCEPTOS Diapositiva 11: INDICADORES DE GESTION Diapositiva 12: ESTUDIO DEL TRABAJO Diapositiva 13: METODOS DE TRABAJO Diapositiva 14: ESTUDIO DE METODOS Diapositiva 15: LOS FINES DEL ESTUDIO DE METODOSDiapositiva 16: CONDICION INCORRECTA Diapositiva 17: ¿Qué es la ergonomía? Diapositiva 18: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Diapositiva 19: SSHH SIN CONDICIONES Diapositiva 20: SSHH ÓPTIMO Diapositiva 21: Consecuencias : Diapositiva 22 Diapositiva 23 Diapositiva 24 Diapositiva 25: CONTENIDO BASICO PARA EL ESTUDIO DE METODOS Diapositiva 26: ANALISIS DE LA PRENDA Diapositiva 27: Ficha de especificaciones técnicas Diapositiva 28: DETALLES DE CONSTRUCCION Diapositiva 29: DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO Diapositiva 30: DIAGRAMA DE OPERACIONES - DOP Diapositiva 31 Diapositiva 32 Diapositiva 33 Diapositiva 34 Diapositiva 35: DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO Diapositiva 36 Diapositiva 37: DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO - DAP Diapositiva 38: Durante la confección de prendas de vestir se dan operaciones simultáneas. Diapositiva 39: Secuencia de operaciones : T-Shirt Diapositiva 40 Diapositiva 41 Diapositiva 42: POLO BOX M/C C/VENTZ Diapositiva 43 Diapositiva 44 Diapositiva 45 Diapositiva 46: MEDICION DEL TRABAJO Diapositiva 47 Diapositiva 48 Diapositiva 49 Diapositiva 50 Diapositiva 51: REVISION DE CONCEPTOS Diapositiva 52 Diapositiva 53 Diapositiva 54 Diapositiva 55 Diapositiva 56 Diapositiva 57 Diapositiva 58 Diapositiva 59: DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR Diapositiva 60: 1.- CRONOMETRAJE Diapositiva 61 Diapositiva 62 Diapositiva 63: DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR Diapositiva 64: DETERMINAR LA VALORACION DEL RITMO DE TRABAJO Diapositiva 65: Tiempo Normal Diapositiva 66: ¿Cómo se aplica los suplementos? Diapositiva 67: MEDICION DEL TRABAJO Diapositiva 68: REGISTRO DE TIEMPOS DE OPERACION Diapositiva 69: CALCULO DEL TIEMPO ESTANDAR Diapositiva 70 Diapositiva 71 Diapositiva 72 Diapositiva 73: FACTORES A CONSIDERAR Diapositiva 74 Diapositiva 75 Diapositiva 76: CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS Diapositiva 77: HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Diapositiva 78: FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO Diapositiva 79: 1.- FALTA DE COMPROMISO DEL EMPRESARIO Diapositiva 80: 2.- POBRE ANÁLISIS EN LA ETAPA DE DESARROLLO DE PRODUCTO Diapositiva 81: 3.- FALTA DE CONTROL DE PROCESOS Y MATERIALES Diapositiva 82: 4.- METODOS Y EQUIPOS NO ADECUADOS Diapositiva 83: 5.- INADECUADO ADIESTRAMIENTO Diapositiva 84: 6.- FALTA DE UNA CULTURA DE CALIDAD Diapositiva 85: AREA DE TRABAJO Diapositiva 86 Diapositiva 87 Diapositiva 88 Diapositiva 89 Diapositiva 90: EN CORTE:¿QUÉ CONTROLO? Diapositiva 91: UBICACIÓN DEL STICKER DE HABILITADO Diapositiva 92 Diapositiva 93: En CoSTURA:¿Qué controlo? Diapositiva 94 Diapositiva 95 Diapositiva 96: En ACABADOS:¿Qué controlo? Diapositiva 97: ZONAS TECNICAS Diapositiva 98 Diapositiva 99 Diapositiva 100 Diapositiva 101 Diapositiva 102 Diapositiva 103 Diapositiva 104 Diapositiva 105 Diapositiva 106 Diapositiva 107 Diapositiva 108: EL ESTAMPADO:¿Qué controlo? Diapositiva 109: EL BORDADO:¿Qué controlo? Diapositiva 110: CONTROL DE AVIOS Diapositiva 111: Ing. Jorge Arroyo Castillo
Compartir