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GLOBAL PLASTIC GRUPO 2 2022-2 INTEGRANTES: Gilvonio Salazar Patrícia Esther - N00172583 Quispe Flores Giancarlo Clarens - N00216684 Chiguala segura Eder santos -N00230772 Sánchez Chávez Blanca Rosmir – N00172591 Jaime Garay Ursula Yovana - N00175364 Arévalo Alamas Joseph - N00183828 Cordova Seminário Elda Cristel -N00070026 1 GLOBAL PLASTIC Global Plastic S.A.C. esta ubicada en la Calle Los Martillos Mz. B Lote 2 Los Olivos Lima, Perú Se dedica a la fabricación y comercialización de productos plásticos de primera calidad a nivel nacional e internacional como: Inyección PET, soplado de envases PET, Polietileno, Polipropileno, entre otros. 1.2 tipo de institucion RUC: 20514035505 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Actividad Comercial: Fab. de Productos de plásticos CIIU: Principal -25200 – Fabricación de Productos de Plástico- Nivel - Secundario 2 1.1 Nombre de la institución 2 1.3 Ubicación Geográfica Calle Los Martillos Mz. B Lote 2 Los Olivos | Lima, Perú 3 3 1.4 VISIÓN Llegar a ser la empresa líder del país en la industria plástica para el año 2026 con altos estándares de calidad, modernización e innovación en sus productos, contando con sedes a nivel nacional, aportando en el nivel del crecimiento de sus clientes y el desarrollo de sus colaboradores. Eder chiguala segura 4 4 1.5 MISIÓN Producir y comercializar productos plásticos de polietileno de la más alta calidad, que se adapten a los requerimientos, necesidades y estándares de calidad de sus clientes. Eder chiguala segura 5 5 1,6 POLITICAS Eder chiguala segura 6 Brinda soluciones de calidad para los diferentes sectores del mercado como la agroindustria, industria de limpieza y de alimentación. Ofrece productos de todo tipo, formas y tamaños distintos, desde pequeños componentes de precisión hasta productos de dimensiones más grandes, en un rango de gramajes de 6 gr a 1200 gr. para satisfacer las diferentes necesidades del mercado. Hace cursos de capacitación ,lo cual cuenta con personal altamente capacitada. Garantizan el cumplimiento de las normas técnicas y estándares establecidos. 6 7 Eder chiguala segura Objetivos Metas El principal objetivo de Global Plastic S.A.C es escuchar a sus clientes y cumplir son sus expectativas de calidad y servicio. Como principal meta a largo plazo: La confianza de los clientes para seguir llevando la cultura de atención a mas empresas. OBJETIVOS Y METAS 7 8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GLOBAL PLASTIC SAC Gerente General Asistente Gerencia Gerente de Administración y Finanzas Gerente Logística Gerente Comercial Gerente de Operaciones Pago Proveedores Contabilidad Recursos Humanos Jefe Bodega Jefe Informática Jefe Operaciones Jefe Ventas Grandes Empresas Importaciones Jefe Ventas Pequeños Negocios Encargado de Calidad Remuneraciones Jefe Turno Asistente Bodega Capacitación Ejecutivo Comercial Ejecutivo Comercial Jefe Turno Operador DEBILIDADES AMENAZAS No estandarización de productos en las distintas maquinas Respuesta lenta de parte del personal de mantenimiento Demora en el tiempo de producción Poca inversión en la capacitación al personal Incumplimiento de la entrega de productos Escasos procesos de producción Compañías nacionales que se dedican a la producción de plásticos Productos similares ofreciendo una estabilidad de precios. Compañías extranjeras que se dedican a la exportación de productos similares. Inflación y devaluación monetaria Variabilidad de los precios en el petróleo Inestabilidad política y económica FORTALEZAS OPORTUNIDADES Ambiente sano de convivencia Años en el mercado laboral Alianzas estratégicas con empresas lideres Precios asequibles de nuestros productos Materia prima de calidad Variedad de productos. Nuevos nichos de mercado Reciclar nuestro desperdicio Ingreso de nuevas tecnologías El sector industrial motive el reciclaje de plásticos Facilidad de pago a crédito a empresas Oportunidad de crecimiento laboral dentro de la empresa 9 9 10 Fijos: agua, teléfono, electricidad, mantenimiento de maquinarias, alquiles de local - Se obtiene una mayor variedad en los recursos Inversión Utilidad S.P:I Fabricación de productos plásticos Mayor flexibilidad para adaptarse a los modelos de un solo producto A menores ingresos, una menor utilidad Menor inversión en el sistema intermitente Flexibilidad + Variedad modelos de un producto Productos Plásticos: Botellas, Galoneras, Otros (Tapas, asas y matricería) Variedad de recursos + Ingresos Se obtiene un menor ingreso Hay paradas en la producción M.O. especializada - Flujo Continuo Cumplimiento Producción Menos producción Menor cumplimiento: Lote 1: (100 000 unid) Lote 2:(100 000 unid.) Lote 3:(100 000 unid.) Tiempo Improductivo Tiempo de Producción 2 turnos de 8 horas de producción Actividades Lote de Producción : Lote 1: Botellas Lote 2.: Galones Lote3: Otros (tapas, asas y matricería) Variables: costo de mano de obra, costo de materiales Utilizac. Instalaciones Mayor utilización en las instalaciones Maquinaria y equipos M.P. + + + + + + + Prog. Prioridades P.P. Botella: (100 000 unid) P.P. Galonera: (100 000 unid.) P.P. Otros: (100 000 unid.) + - - - + Extracción de materias primas, Refinación para eliminar partículas no deseadas, Polimerización, Composición y Procesamiento (fundir y mezclar) + + PET (Polietileno Tereftalato): hecho de petróleo crudo, gas y aire. PEAD (Polietileno de alta densidad) PEBD (Polietileno de baja densidad) Máquinas de Extrusión, M. de Moldeo por inyección, M. de Calandria, Moldeadoras, Sopladoras, Termo moldeadoras, Sistemas de Manipulación + + + + Baja productividad por la falta de capacitación al personal, por ende hay una lentitud o demora en la fabricación de productos plásticos, lo cual genera un mayor tiempo improductivo Costos de fabricación de productos plásticos - + Mantenimiento + Ing. Producción, Asistentes de Calidad, Operarios calificados y capacitados + Al no contar con un plan de mantenimiento por escrito genera un mayor tiempo de mantenimiento y/o mal aplicado - - - 10 ISHIKAWA Producción por debajo de lo planificado Falta de material Mal uso de materia prima BAJA PRODUCTIVIDAD POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Maquina Mano de hobra Medicion Medio ambiente Agotamiento físico Sobre carga de trabajo Falta de supervisión Poca motivación Falta de orientación al personal Personal insuficiente para el proceso Iluminación deficiente Espacio de trabajo reducido Mala distribución de la planta Reducir los recorridos Falta de estandarización Métodos inseguros Velocidad de extruccion baja Inadecuada ubicación de las maquinas Maquinas paradas por daño Falta de mantenimiento Maquinas obsoletas Falta de maquinas para el traslado de MP Materiales Metodos Falta de control de calidad Rotación de operarios Mala organización de los operarios Falta de herramientas nuevas Mala ubicación de M.P Mal uso de herramientas 11 12 PARETO ACTIVIDADES CUANTIFICACIÓN PORCENTAJE ACUMULADO COMPROBACIÓN 80-20 Personal insuficiente para el proceso 45 11% 45 80% Maquinas paradas por daño 40 21% 85 80% Falta de control de calidad 35 30% 120 80% Falta de supervisión 30 37% 150 80% Rotación de operarios 28 44% 178 80% Espacio de trabajo reducido 25 51% 203 80% Inadecuada ubicación de las maquinas 22 56% 225 80% Mala ubicación de M.P 20 61% 245 80% Falta de maquinas par el traslado de MP 18 66% 263 80% Falta de mantenimiento 15 69% 278 80% Mala organización de los operarios 14 73% 292 80% Falta de herramientas nuevas 12 76% 304 80% Falta de material 10 78% 314 80% Sobre carga de trabajo 10 81% 324 80% Producción por debajo de lo planificado 9 83% 333 80% Iluminación deficiente 9 85% 342 80% Mal uso de materia prima 8 87% 350 80% Falta de orientación al personal 8 89% 358 80% Mal uso de herramientas 8 91% 366 80% Agotamiento físico 7 93% 373 80% Velocidad de extruccion baja 7 95% 380 80% Poca motivación5 96% 385 80% Mala distribución de la planta 5 97% 390 80% Maquinas obsoletas 4 98% 394 80% Falta de estandarización 4 99% 398 80% Métodos inseguros 3 100% 401 80% TOTAL 401 INFORMACIÓN Cantidad mensual de producción 72 160 defectos en la producción de las actividades 401 12 Tabla Pareto CUANTIFICACIÓN Personal insuficiente para el proceso Maquinas paradas por daño Falta de control de calidad Falta de supervisión Rotación de operarios Espacio de trabajo reducido Inadecuada ubicación de las maquinas Mala ubicacion de M.P Falta de maquinas par el traslado de MP Falta de mantenimiento Mala organización de los operarios Falta de herramientas nuevas Falta de material Sobre carga de trabajo Producción por debajo de lo planificado Iluminación deficiente Mal uso de matria prima Falta de orientacion al personal Mal uso de herramientas Agotamiento físico Velocidad de extruccion baja Poca motiv ación Mala distribución de la planta Maquinas obsoletas Falta de estandarización Métodos inseguros 45 40 35 30 28 25 22 20 18 15 14 12 10 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 4 4 3 PORCENTAJE ACUMULADO Personal insuficiente para el proceso Maquinas paradas por daño Falta de control de calidad Falta de supervisión Rotación de operarios Espacio de trabajo reducido Inadecuada ubicación de las maquinas Mala ubicacion de M.P Falta de maquinas par el traslado de MP Falta de mantenimiento Mala organización de los operarios Falta de herramientas nuevas Falta de material Sobre carga de trabajo Producción por debajo de lo planificado Iluminación deficiente Mal uso de matria prima Falta de orientacion al personal Mal uso de herramientas Agotamiento físico Velocidad de extruccion baja Poca motivación Mala distribución de la planta Maquinas obsoletas Falta de estandarización Métodos inseguros 0.11221945137157108 0.21197007481296759 0.29925187032418954 0.37406483790523692 0.44389027431421446 0.50623441396508728 0.56109725685785539 0.61097256857855364 0.65586034912718205 0.69326683291770574 0.72817955112219457 0.75810473815461343 0.78304239401496256 0.80798004987531169 0.83042394014962595 0.8528678304239401 0.87281795511221949 0.89276807980049877 0.91271820448877805 0.93017456359102246 0.94763092269326688 0.96009975062344144 0.972568578553616 0.98254364089775559 0.99251870324189528 1 80 - 20 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 14 Propuesta de mejora La herramienta VSM nos permitirá analizar, y mejorar los procesos de fabricación de un producto e información implicados en un proceso de producción, desde que el producto se elabora hasta que se entrega al cliente. Además, ayudará a mejorar las actividades consideradas importantes e identificar aquellas actividades que no agregan valor al proceso. Es por ello, que utilizaremos la herramienta VSM, ya que mejorar un proceso quiere decir que debemos transformar para que sea más eficiente y efectivo. Esta metodología se aplicará a los procesos críticos de la fabricación de productos plásticos para mejorar la baja productividad producido por la falta de capacitación al personal y por una lentitud o demora en la elaboración de los productos presentando un mayor tiempo improductivo. 15 Diagnostico actual de la empresa 16 Diagnostico de la Propuesta de mejora MARCO TEÓRICO La tendencia mundial de incrementar la productividad en el mercado, implica la elaboración de productos de calidad, oportunamente y al menor costo posible, con una inversión mínima de capital y con un máximo satisfacción del cliente, evitando pérdidas y aumentando la productividad. El reto actual en la industria ya no es el proceso sino la sincronización del mismo con los sistemas administrativos para con esto disminuir costos, tiempos muertos, retrasos y baja calidad. En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente se ha convertido en ese pilar primordial por la que las empresas quieren alcanzar si desean hoy estar competiendo en el mercado, todo ello exige procesos rápidos, cumplimiento en calidad, cantidad, y tiempos de entrega; además, la preocupación de las empresas es de tener procesos libres de desperdicios o ineficiencias que no agregan valor en las operaciones, ha generado esa necesidad de implementar herramientas de mejoramiento continuo como el VSM que permitan reducir los tiempos improductivos y aumentar la productividad de la empresa Global Plastic. Según Andreadis et al. (2017) afirma que el VSM permite una reducción del trabajo en proceso, reducción del inventario, reducción en el tiempo de ciclo de producción, un incremento en la contribución de valor agregado y estandarización de los procesos de producción. Además, menciona que el uso del VSM permite a una empresa priorizar la implementación de acciones para eliminar el desperdicio. Las fallas en las líneas de producción de plásticos son sucesos que en la mayor parte de las veces causan pérdidas de tiempo y materia primas, durante muchos años se ignoró, pero ahora su análisis es vital, por este motivo este trabajo está basado en esa mejora continua, en plantear cambios y crear nuevas estrategias, planes de acción para mejorar en las líneas de producción. En este trabajo se hace un análisis para reducir los tiempos improductivos en el proceso de fabricación de productos plásticos de la empresa Global Plástic SAC, apoyándonos con las herramientas de Ishikawa y Pareto para detectar el problema principal, puesto que lo que se busca es emplear estrategias de solución para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia del personal involucrado con la organización. JUSTIFICACIÓN Según Sánchez (2019) Señala que la justificación es de gran importancia ya que a través de la investigación se busca describir a detalle el tema propuesto con el propósito de explicarlo mediante el uso de métodos y técnicas. La presente investigación nos permitirá analizar desde un principio las diferentes variables que integran un proceso de producción continuo, el cual permitirá encontrar una solución para la situación que se está generando en el sector de los plásticos. La situación actual en esta empresa Global Plástic SAC, es enfrentarse a los cambios que hoy día traen la tecnología, pero también mejorar su desempeño optimizando recursos y aumentar la productividad y buenos resultados. Para esta investigación vamos a crear estrategias para mejorar el proceso de fabricación de productos plásticos, basándonos en la herramienta VSM, ya que nos permitirá determinar, analizar, y mejorar los procesos de fabricación de los productos de la empresa Global Plástic SAC, la cual ayudará a la organización a ser más productiva. Antecedentes Antecedente internacional: Según Hanemann y González (2016, pp. 16 – 24) elaboraron una investigación del Lean Value Stream Mapping aplicada en una clínica particular en Chile cuya funcionalidad principal es la de permitir analizar de forma global los flujos tanto de materiales como de información que se encuentran en dicha institución, por el cual permite mejorar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos ya que considera el flujo del proceso en su totalidad, lo gráfica, lo estudia y permite identificar las oportunidades de mejora en cada actividad. Antecedente nacional: Según Montesinos (2018, pp.166 -175) aplicó Lean Value Stream Mapping en una empresa de elaboración de galletas de Huánuco. En la cual diagnóstica el conjunto de actividades de los procesos estudiados para determinar cuáles de ellos genera mayor cuello de botella para luego explicar paso a paso la implementación de lean Mapa de flujo de valor actual para luego proceder a plantear mejoras a través del Mapa de flujo de valor futuro de las cuales plantea implementar otras herramientas de Lean manufactura como: TPM, 5S, Kaizen, kanban. Ya que, con ello, se pudo mejorar la productividad del proceso de elaboración de galletas. Antecedente local: Problemática Global Plastic S.A.C., cuenta con más de 12 años de experiencia en elsector del plástico, tiene como actividad la fabricación y comercialización de productos plásticos de primera calidad a nivel nacional e internacional. El problema al cual se enfrenta esta empresa es la baja productividad por la falta de capacitación al personal, lo que afecta en el cumplimiento de los objetivos de la organización, y sobre todo, la calidad de servicio que se les brinda a los clientes. Objetivos Objetivo General : "Incrementar la productividad con la implementación de la herramienta vsm en el área de producción de plásticos" Objetivo especifico1 : Realizar un análisis de la situación actual del área de producción identificando los desprecios se presenten en la línea de producción de plásticos. Objetivo especifico 2: Diseñar la propuesta de mejora para el área de producción de plásticos utilizando la herramienta VSM. Objetivo especifico 3: Establecer los indicadores con los que se medirá el incremento de la producción de plásticos. Hipótesis dfdfretret Referencias Rodríguez-Fernández, Y., Abreu-Ledón, R., & Franz, M. (2019). Mapeo del Flujo de Valor para el análisis de sostenibilidad en cadenas de suministro agro-alimentarias. Ingeniería Industrial, 40(3), 316-328. Bedoya, V. H. F. (2020). Tipos de justificación en la investigación científica. Espíritu emprendedor TES, 4(3), 65-76. Hanemann R. y González O. (2016). Value Stream Mapping aplicado al sector servicios. Chile: Universidad de Chile. Obtenido de: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108368/Value%20stream%20mapping Montesinos C.F. (2018). Propuesta de implementación del Value Stream Mapping (VSM) para mejorar la Productividad, empresa INDUGA FELIX E.I.R.L Huánuco. Perú: Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”. Obtenido de 113 http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/3913/TII%2000149%20 C29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. ¡GRACIAS! 24
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