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Ingeniería Industrial Asignatura: Diseño de Métodos y Control de Tiempos Trabajo Práctico N° 1: Cursogramas sinóptico y analítico Diagrama de hilos y recorrido Diagrama Bimanual Diagrama Hombre- Máquina Año 2020 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802) Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 2 de 7 DISEÑO DE METODOS Y CONTROL DE TIEMPOS TP N° 1 ALUMNOS: GRUPO FECHA DE ENTREGA NOTA Estudio de Métodos El trabajo práctico consta de la observación de un video en el que se realiza el montaje de tres tipos de válvulas, para luego realizar lo siguiente: 1- Relevar y registrar el proceso actual, confeccionando los siguientes documentos: A) Diagrama Sinóptico del proceso actual. B) Cursograma Analítico del proceso actual siguiendo al operario. Las unidades de transporte colocarlas en metros. 2- Analizar el proceso actual y proponer mejoras, con el objetivo de reducir fases innecesarias, distancias recorridas por el operario y reducir el tiempo del proceso. Este trabajo se debe evidenciar en la confección de un cursograma analítico del proceso propuesto siguiendo al operario. Calcular el índice de actividades actual y el propuesto. En el presente trabajo se expone el caso del proceso de ensamble de tres modelos de válvulas. En la figura 1 se observa el producto ensamblado y la descomposición de sus componentes. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802) Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 3 de 7 Figura 1. Válvula ensamblada y sus componentes. A continuación se detallan las características del producto a montar. Existen tres modelos en producción simultánea, que son los siguientes: Válvula de ½” hembra – hembra (se observa en la figura 1). Válvula de ½” macho – hembra, donde el componente 5 es diferente respecto al de la figura 1. Válvula de 1” macho – hembra, en la cual los componentes 2, 4 y 5 varían respecto a los de la figura 1. Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=k5YPOdVZXTE Aclaración: El video repite tres veces el mismo ciclo de trabajo, sólo a fin de entender bien el proceso. Lay out del sector de montaje: Diagrama 1. Lay out de montaje de válvula. Detalle del Proceso: Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) https://www.youtube.com/watch?v=k5YPOdVZXTE http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802) Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 4 de 7 1). El Operador camina desde el Puesto de montaje hacia el Almacén de recursos. 2). El Operador recoge del Almacén de recursos una pieza de cada componente. 3). El Operador camina desde el Depósito de recursos hacia el Puesto de montaje. 4). El Operador se sienta en una silla, y sobre la mesa del Puesto de montaje controla y registra el diámetro exterior del vástago del componente 3 con un calibre. 5). Sobre la mesa del Puesto de montaje, el Operador controla y registra el diámetro interno del extremo de área circular B (ver figura 1) del componente 2 con un calibre. 6). Sobre la mesa del Puesto de montaje, el Operador ensambla y rosca el Componente 3 en el 2. 7). Sobre la mesa del Puesto de montaje, el Operador ensambla e inserta el componente 1 en el 3. 8). Sobre la mesa del Puesto de montaje, el Operador ensambla e inserta el componente 4 en el 5. 9). Sobre la mesa del Puesto de montaje, el Operador ensambla y rosca el componente 2 en el 5. 10). El Operador se levanta del Puesto de montaje, y camina hacia el Almacén de producto terminado, donde deposita la válvula según su clasificación. 3- Luego de haber realizado los diagramas sinóptico y analítico y respetando el layout dado, se deberá analizar recorridos del operador. Deberá: A) Realizar un diagrama de hilos de la situación actual. Recuerde que el diagrama de hilo es un caso especial de recorrido, pero acá debe tener en cuenta dimensiones, genere la escala adecuada para tener un valor de la distancia que se moviliza el operador para este caso, ya que puede analizarse el material también. B) En función a las mejoras propuestas, genere el nuevo diagrama de hilos y calcule el ahorro en distancia generado. 4- A) Dado el siguiente layout de un proceso de pintura electroestática y el cursograma analítico, se pide realizar el diagrama de recorrido actual y analizar cada actividad. Luego, realizar un nuevo layout, diagrama de recorrido y cursograma analítico proponiendo mejoras. B) Indicar a qué tipo de cursograma analítico corresponde el presentado. C) Realice cálculos de economía de actividades y distancias recorridas. (Ver cuadro de ejemplo de cálculos economía) Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802) Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 5 de 7 Hoja N°______ De:____ Diagrama N°:____ Operar. Mater. Maqui. Fecha: Act. Pro. Econ. El estudio Inicia: Ingreso de producto 7 Método: Actual:_X_ Propuesto:____ 16 Producto: Piezas sometidas a pintura 1 Nombre del operario: 2 Elaborado por: 2 Tamaño del Lote: 10 Total de Actividades realizadas 28 Distancia total en metros 60 Tiempo min/hombre 78 • 10 2,8 58,0 • A mano 10 10,4 52,0 • En carro 10 35,0 • A mano 10 180,0 • 10 3,0 • Con aparejo eléctrico Enjuagadas en tanque 2 10 180,0 • Piezas sacadas tanque 2 para ir a tanque 3 10 3,0 • Con aparejo eléctrico Fosfatizado de piezas en tanque 3 10 180,0 • Piezas sacadas de tanque 3 para ir a tanque 4 10 3,0 • Con aparejo eléctrico Enjuagadas en tanque 4 10 180,0 • Piezas sacadas de tanque 4 10 3,0 • Con aparejo eléctrico Piezas colgadas en carro de secado 10 3,5 65,0 • A mano Transporte hasta horno para secado 10 3,6 20,0 • En carro Secado de piezas en horno a 180 ºC 10 600,0 • Transporte hasta zona enfriamiento 10 8,5 43,0 • En carro Enfriamiento de piezas 10 600,0 • Transporte de piezas a cabina de pintura 10 11,1 55,0 • En carro Piezas colgadas en cabina pintura 10 40,0 • Pintura de piezas 10 480,0 • A mano Piezas colocadas en carro de curado 10 45,0 • A mano Transporte hasta horno para curado 10 6,6 37,0 • En carro Curado de piezas a 220 ºC 10 1200,0 • Transporte de piezas a zona de enfriamiento 10 8,5 44,0 • En carro Piezas esperando control de calidad 10 240,0 • Inspección de Calidad 10 300,0 • Piezas transportadas a almacen productos terminados 10 5,4 29,0 • En almacén de productos terminados 10 • Tiempo Minutos: 77,9 m 60,5 4.675,0 s Operación CURSOGRAMA ANALÍTICO Proceso: Pintura Electroestática RESUMEN SÍMBOLO ACTIVIDAD Transporte Inspección Espera Piezas levantadas de tanque 1 para ir a tanque 2 Almacenaje N U M ER O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO C an tid ad D is ta nc ia m et ro s Ti em po Se gu nd os SÍMBOLOS PROCESOS En almacén de productos crudos sin procesar Las Piezas puestas en carro de transporte Transporte hasta tanque 1 de desengrase Las Piezas puestas en jaula metálica Desengradas en tanque 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802)Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 6 de 7 5- A PARTIR DE LA VISUALIZACIÓN DE LOS VIDEOS: VIDEO 1 (Proceso de Rectificado) a. Realizar el Diagrama Hombre - Máquina Actual b. Proponer mejoras y realizar el Diagrama Hombre – Máquina (Propuesta) c. Cuantificar el ahorro de la propuesta Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=IVZstUiAoUU VIDEO 2 (Proceso montaje conmutador) a. Realizar el diagrama Bimanual Actual b. Proponer Mejora y realizar el diagrama Bimanual (Propuesta) c. Cuantificar el ahorro de la propuesta Link del video: https://drive.google.com/file/d/14KhYAUkYz3BFJ1hyN6V0TfLbrkf4Fr9d/view?usp=sharing Actual Propuest. Economia ACTIVIDAD Actividades Actividades % Operación 0,0% Transporte 0,0% Inspección 0,0% Espera 0,0% Almacenaje 0,0% Totales 0,0 0,0 0,0% SIMBOLOGÍA Actual Propuest. Economia Actual Propuest. Economia IZQUIERDA IZQUIERDA IZQUIERDA DERECHA DERECHA DERECHA ACTIVIDAD Actividades Actividades % Actividades Actividades % Operación 0,0% 0,0% Transporte 0,0% 0,0% Espera 0,0% 0,0% Sostener 0,0% 0,0% Totales 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% Actual Propuest. Economia Actual Propuest. Economia IZQUIERDA IZQUIERDA IZQUIERDA DERECHA DERECHA DERECHA ACTIVIDAD Tiempo Tiempo % Tiempo Tiempo % Operación 0,0% 0,0% Transporte 0,0% 0,0% Espera 0,0% 0,0% Sostener 0,0% 0,0% Totales 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA CALCULO DE LA ECONOMIA DIAGRAMA BIMANUAL Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) https://www.youtube.com/watch?v=IVZstUiAoUU https://drive.google.com/file/d/14KhYAUkYz3BFJ1hyN6V0TfLbrkf4Fr9d/view?usp=sharing http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com UNLu - Asignatura: Diseño de métodos y control de tiempos (40802) Trabajo práctico: Estudios de Tiempos – Año 2019 Página 7 de 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) http://www.novapdf.com http://www.novapdf.com 1) a) Diagrama sinóptico del proceso actual; Inspección 1: Controlar diámetro del componente 3 (0,0757 minutos). Inspección 2: Controlar diámetro del componente 2 (0,1124 minutos). Operación 1: Ensamblar componente 3 en 2 (0,1013 minutos). Operación 2: Ensamblar componente 1 en 3 (0,0392 minutos). Operación 3: Ensamblar componente 4 en 5 (0,0539 minutos). Operación 4: Ensamblar componente 2 en 5 (0,2601 minutos). Inspección 3: Verificar producto terminado (no se fija tiempo). 1 2 1 2 3 4 3 (0,0757) (0,1124) (0,1013) (0,0392) (0,0539) (0,2601) No se fija tiempo b) Cursograma analítico del proceso actual RESUMEN SÍMBOLO Act. 4 2 2 0 2 Total de Actividades realizadas 10 Distancia total en metros 11 Tiempo min/hombre 0,90 SÍMBOLOS PROCESOS 1 0,0 • 1 6,0 15,0 • 1 3,0 • 1 8,0 • 1 6,0 • 1 3,0 • Ensamble pieza n°4 en pieza n°5 1 2,0 • Ensamble pieza n°2 en pieza n°5 1 11,0 • Traslado pieza ensamblada a APT 1 5,0 6,0 • En el almacen de productos terminados (APT) 1 • Tiempo Minutos: 0,9 m 11,0 54,0 s Ensamble pieza n°1 en pieza n°3 Almacenaje N U M E R O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO C a n tid a d D is ta n c ia m e tr o s T ie m p o S e g u n d o s En el almacen de recursos Traslado de los 5 componentes de a valvula Control pieza n°3 Control pieza n°2 Ensamble pieza n°2 en pieza n°3 Transporte Inspección Espera Operación CURSOGRAMA ANALÍTICO ACTUAL Proceso: ensanblado de valvula ACTIVIDAD 2-Cursograma analítico propuesto Calculo de índice de actividades: Índice de actividades del proceso actual: IA: 4 activ. Productivas/ 10 activ. Totales = 40% Índice de actividades del proceso propuesto: IA: 4 activ. Productivas / 8 activ. Totales = 50% En el proceso propuesto para el ensamblaje de las válvulas de agua se propone eliminar la distancia en la que se encuentran los depósitos de recursos y de producto terminados, colocando estanterías al frente del operario para el abastecimiento de las piezas y un cajón plástico al costado izquierdo del operario a una altura no mayor de 50 cm, reduciendo la caminata del operario (21seg/pieza) , aumentando el índice de actividades de 40 % a 50% pasando de producir alrededor de 97 valv./hs a 163 val./hs Act. Pro. Econ. 4 4 0% 2 - -100% 2 2 0% - - 2 2 0% Total de Actividades realizadas 10 8,00 -20% Distancia total en metros 11 - -100% Tiempo min/hombre 0,90 0,55 -39% SÍMBOLOS PROCESOS 1 0,0 • 1 3,0 • 1 8,0 • 1 6,0 • 1 3,0 • Ensamble pieza n°4 en pieza n°5 1 2,0 • Ensamble pieza n°2 en pieza n°5 1 11,0 • En el almacen de productos terminados (APT) 1 • Tiempo Minutos: 0,6 m 0,0 33,0 s En el almacen de recursos Control pieza n°3 Control pieza n°2 Ensamble pieza n°2 en pieza n°3 Ensamble pieza n°1 en pieza n°3 Almacenaje N U M E R O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO C a n tid a d D is ta n c ia m e tr o s T ie m p o S e g u n d o s Transporte Inspección Espera Operación CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO PROPUESTO Proceso: ensanblado valvula modelo con mejoras propuestas RESUMEN SÍMBOLO ACTIVIDAD 3) A. Diagrama de hilo de la situación actual: Escala del diagrama: 11 cm: 2M Largo total del hilo: 66 cm Recorrido total: 12 metros B. En función a las mejoras propuesta no se puede realizar el diagrama de hilos ya que el operario no recorre distancia alguna, con la aplicación de las mejoras propuestas se tendría un ahorro de la distancia recorrida del 100% 4) a) Diagrama de recorrido actual Diagrama de recorrido propuesto B) el diagrama analítico es un diagrama siguiendo el recorrido del material Cursograma analítico propuesto Observaciones: A partir de los cambios realizados en el layout, se logró reducir la distancia recorrida en un 41% y el tiempo en un 4% Act. Pro. Econ. 7 7 0% 16 16 0% 1 1 0% 2 2 0% 2 2 0% Total de Actividades realizadas 28 28 0% Distancia total en metros 60 36 -41% Tiempo min/hombre 77,9 74,9 -4% 1 • 2 10 • 3 10 4,2 21 • 4 10 35 • 5 10 180 • 6 10 3 • 7 10 180 • 8 10 3 • 9 10 180 • 10 10 3 • 11 10 180 • 12 10 3 • 13 10 2,7 50,1 • 14 10 1 5,6 • 15 10 600 • 16 10 2,6 13,1 • 17 10 600 • 18 10 1,7 8,4 • 19 10 40 • 20 10 480 • 21 10 45 • 22 10 5 28 • 23 10 1200 • 24 10 11 56,9 • 25 10 240 • 26 10 300 • 27 10 7,5 40,3 • 28 10 • Tiempo Minutos: 74,9 m 35,7 4.495,4 s Fosfatizado de piezas en tanque 3 Piezas sacadas de tanque 3 para ir a tanque 4 Enjuagadas en tanque 4 Piezas sacadas de tanque 4 En almacén de productos crudos sin procesar Piezas co locadas en el carro de transporte Transporte hasta tanque 1 de desengrase Las Piezas puestas en jaula metálica Desengradas en tanque 1 Piezas levantadas de tanque 1 para ir a tanque 2 Piezas esperando contro l de calidad Inspección de Calidad Piezas transportadas a almacen productos terminados En almacén de productos terminados Piezas co lgadas en cabina pintura Pintura de piezas Piezas co locadas en carro de curado Transporte hasta horno para curado Curado de piezas a 220 ºC Transporte de piezas a zona de enfriamiento Piezas co lgadas en carro de secado Transporte hasta horno para secado Secado de piezas en horno a 180 ºC Transporte hasta zona enfriamiento Enfriamiento de piezas Transporte de piezas a cabina de pintura Enjuagadas en tanque 2 Piezas sacadas tanque 2 para ir a tanque 3 Operación CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO PROPUESTO Proceso: proceso de pintura en polvo por electroestatica RESUMEN SÍMBOLO ACTIVIDAD Transporte Inspección Espera Almacenaje N U M E R O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO C a n tid a dD is ta n c ia m e tr o s T ie m p o S e g u n d o s SÍMBOLOS PROCESOS 5) Video 1: A- Diagrama Hombre-Máquina actual Diagrama Hombre-Maquina B- El tiempo total del proceso está determinado por el tiempo de funcionamiento de las rectificadoras y el tiempo de carga y descarga de las piezas; para reducir el tiempo del proceso tenemos que modificar una o ambas partes, por eso presentamos 3 tipos de propuestas: Propuesta 1: Esta es la que requiere de menor inversión y es la más accesible técnicamente de realizar, consta de reducir el tiempo de carga y de descarga sobre las máquinas rectificadoras, analizamos que automatizando la apertura y cierre de la puerta de la máquina a 5 segundos le da tiempo al operario de llevar a cabo el proceso de manera óptima acortando el tiempo antes mencionado. Propuesta 2: Esta propuesta incluye la anterior, a lo que se suma una mejora en el funcionamiento de las rectificadoras reduciendo el tiempo de funcionamiento de los aproximadamente 60 segundos a unos 40 segundos. Estos 20 segundos de diferencia se descuentan de forma directa sobre el tiempo total del proceso. Si bien esta modificación puede implicar una inversión significativa, es justificada por la mejora en el proceso. Propuesta 3: Acá buscamos aumentar la productividad, es una propuesta más costosa pero a largo plazo se obtienen mejores resultados. Lo que se propone es colocar una tercer rectificadora, logrando reducir el tiempo ocioso y aumentando así la productividad. Aplicamos propuesta 1 y propuesta 3. Adjuntamos un layout, mostrando una opción de colocación. Layout: C- El ahorro de las propuestas se detalla a continuación: -Propuesta 1: Haciendo que tarde 5 segundos la apertura y cierre de la puerta de la máquina el tiempo operativo total pasó de ser 64 segundos a 59/60 segundos. Antes: productividad = 112 pz/h Después: productividad = 120 pz/h Aumento del 6.67% ≈ 7% sobre la productividad -Propuesta 2: Logrando reducir a solo 45 segundos el tiempo operativo de la máquina logrando aumentar un cuarto la producción y por ende también la productividad Antes: productividad = 120 pz/h Después: productividad = 160 pz/h Aumento del 25% sobre la productividad -Propuesta 3: Al incorporar una rectificadora más al proceso en el mismo tiempo logramos producir 3 piezas en lugar de 2. Antes: productividad = 120 pz/h Después: productividad = 180 pz/h Aumento del 33,33% ≈ 33% sobre la productividad VIDEO 2 A) Diagrama bimanual actual Mano izquierda Mano derecha Espera . . Sujeta base Estira cable . . Transporte hasta la prensa Aprieta . . Sostiene Transporte a recursos . . Espera Sujeta base con cables . . Espera Transporta cables a la prensa . . Espera Acomoda . . Acomoda Estira cables . . Sostiene producto Coloca cables . . Estira cables Sostiene . . Cola en prensa Acomoda producto en proceso en la prensa . . Acomoda producto en proceso en la prensa Aprieta producto contra la prensa . . Transporte de martillo Aprieta producto contra la prensa . . Golpea con el martillo Aprieta producto contra la prensa . . Transporte del martillo a la mesa Aprieta producto contra la prensa . . Transporte de pinza Aprieta producto contra la prensa . . Aprieta con la pinza Espera . . Transporte de la pinza a la mesa Estira cables . . Estira cables Transporte a recursos . . Transporte a recursos Sujeta . . Sujeta Transporte a producto en proceso . . Transporte a producto en proceso Inserta piezas 2 y 3 . . Inserta piezas 2 y 3 Sostiene . . Colocación de cables Sostiene . . Aprieta producto contra la prensa Transporte a recursos . . Sostiene producto en proceso Sujeta pieza 4 . . Sostiene producto en proceso Transporte a producto en proceso . . Sostiene producto en proceso Inserta pieza 4 . . Sostiene Sostiene . . Coloca cables Transporte a recursos . . Sostiene producto en proceso Sujeta pieza 5 . . Sostiene producto en proceso Transporte a producto en proceso . . Sostiene producto en proceso Sostiene . . Inserta cables Espera . . Levanta producto terminado de la pieza Transporte a productos terminados . . Espera Diagrama bimanual actual armado conmutador B) Diagrama bimanual con propuestas de mejoras Las propuestas son: Se remplaza las pinza de punta por el martillo Se colocan las cajas de insumos más cerca de la operaria Que la operaria tome la pieza final del soporte con la mano izquierda y luego realice el transporte con la misma hacia el cajón de producto ensamblado Colocar las cajas de insumos en forma circular con el orden de derecha a izquierda 2, 3, 4, 5, 6 (numeración por ensamblado) caja con componente 1 y caja de producto ensamblado se quedan como antes. Se cambia el soporte fijo por uno con ancho de mordedura variable con palanca de dos posiciones (activo, no activo) Mano izquierda Mano derecha Espera . . Sujeta base Estira cable . . Transporte hasta la prensa Activa la palanca del fijador variable . . Sostiene Transporte a recursos . . Espera Sujeta base con cables . . Estira cables azul y blanco Transporta cables a la prensa . . Espera Acomoda . . Acomoda Estira cables . . Sostiene producto Coloca cables . . Estira cables Sostiene . . Cola en prensa Acomoda producto en proceso en la prensa . . Acomoda producto en proceso en la prensa Aprieta producto contra la prensa . . Transporte de martillo Espera . . Golpea con el martillo Recive el martillo de la mano derecha . . Pasa el martillo a la mano izquierda Espera . . Transporte de martillo a la mesa Estira cables . . Estira cables Transporte a recursos . . Transporte a recursos Sujeta . . Sujeta Transporte a producto en proceso . . Transporte a producto en proceso Inserta piezas 2 y 3 . . Inserta piezas 2 y 3 Sostiene . . Colocación de cables Sostiene . . Espera Transporte a recursos . . Sostiene producto en proceso Sujeta pieza 4 . . Sostiene producto en proceso Transporte a producto en proceso . . Sostiene producto en proceso Inserta pieza 4 . . Sostiene Sostiene . . Coloca cables Transporte a recursos . . Sostiene producto en proceso Sujeta pieza 5 . . Sostiene producto en proceso Transporte a producto en proceso . . Sostiene producto en proceso Sostiene . . Inserta cables Levanta producto terminado de la pieza . . Espera Transporte a productos terminados . . Espera C) Cálculos de economía del diagrama bimanual ensamble de conmutador Actual Propuesta Economía Actual Propuesta Economía SIMBOLOGÍA IZQUIERDA IZQUIERDA IZQUIERDA DERECHA DERECHA DERECHA ACTIVIDAD Actividades Actividades % Actividades Actividades % Operación 12 15 125 13 13 0 Transporte 5 10 200 7 4 57.14 Espera 3 3 0 2 7 350 Sostener 7 5 71.4 7 9 128.5 Totales 27 33 122.2 29 33 113.7
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